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[话题讨论] 内压缩流程膨胀机跳车,有什么好的办法维持后续工段用气 不受影响

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发表于 2010-3-20 09:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
内压缩流程,遇到膨胀机跳车大家是如何处理的,我们厂遇到过一次膨胀机紧急跳车,由于操作人员反应及时,加上膨胀机很快启动,保证了后续工段的用气,但是板式温差拉的很大,这样很容易出事故的,我们厂也设有冷夜反冲阀,利用冷夜反冲真的可以维持冷量吗,听说兖矿国泰曾经膨胀机维修三天,依赖冷液反冲维持三天,请有经验的专家给介绍点经验啊
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发表于 2010-3-24 13:41:17 | 显示全部楼层
理论上可以作到的 ,但实际没有见过///////////
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发表于 2010-3-25 11:12:24 | 显示全部楼层
内压缩流程,遇到膨胀机跳车大家是如何处理的,我们厂遇到过一次膨胀机紧急跳车,由于操作人员反应及时,加上膨胀机很快启动,保证了后续工段的用气,但是板式温差拉的很大,这样很容易出事故的,我们厂也设有冷夜反 ...
gader 发表于 2010-3-20 09:46

                                
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你是哪个单位?事实是维持了2天,而不是3天!
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发表于 2010-3-20 09:46:00 | 显示全部楼层
通过调节主换热器的各物流分配,能维持40分钟。同时需要降负荷。
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发表于 2010-3-25 16:06:26 | 显示全部楼层
我不大会,是进来学习的
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发表于 2010-3-26 07:51:53 | 显示全部楼层
这种工况要受好多因素的影响,如果在最初的设计上没有考虑用液氮或者液氧维持生产可能的话,即使有液体回灌管线,也只是为缩短开车时间而设计的,能不能满足建立精馏所需的冷量,能不能满足后系统最低负荷时对氧、氮产量的需求也是个未知数!即使满足也要考虑长时间运行,主冷碳氢化物的积聚问题。
建议最好的解决办法还是考虑将液氧泵设置在液氧贮槽,利用贮槽内的液氧汽化维持一定时间(8~12小时)的供氧,来为空分主系统提供抢修时间,降低全厂停车的几率。
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发表于 2010-4-21 18:25:42 | 显示全部楼层
我们厂子就郁闷了,内压缩膨胀机跳车后液氧泵就停车了,后续工段基本就全停了,个人感觉设置氧气缓冲罐和事故液体泵比较好,在跳车时缓冲罐可以供氧,事故液体泵的启动能够保证后续工段不停车。
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发表于 2010-4-21 19:01:21 | 显示全部楼层
停了开备用的啊 也就20分钟了,手快点,另外后续降负荷,空分做调整,若有突发情况 及时ES
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发表于 2010-4-21 21:00:39 | 显示全部楼层
钢厂用氧情况不了解,煤化工用氧只要氧泵一跳,基本就保不住。
理论上是可以计算反应时间,或加一缓冲罐,做到切换备用液体泵。
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