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单槽压差波动是由什么原因造成的

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发表于 2010-1-13 00:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:50 编辑
我厂使用的是日本旭化成的电解槽,从开车至今单槽压力及压差总是不稳定,有时单槽氯压会突然集体上涨涨幅不大。但是总管压力稳定。PCV-216阀门有轻微波动。这种情况是因为216阀门波动引起的还是因为后系统(氯压机)抽力不稳造成的啊?

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hcbbs

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发表于 2010-1-13 04:51:16 | 显示全部楼层
单槽压差波动较大从以下几个原因查起:
  1.电流稳定程度;
  2.进槽电解液流量是否准确和稳定;
  3.单槽压力变送器显示是否准确
  4.阳极加酸是否稳定准确。
  5.216和226前管线是否有积水现象。
216阀震动能讲详细点吗?是一直震动还是到一定开度上才震动。
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发表于 2010-1-13 08:37:20 | 显示全部楼层
如果是216阀波动导致压力波动,单槽和总管的压力均应波动;楼主所说总管压力稳定,应该不是216阀波动所为。单槽压力不稳检查一下变送器安装位置正确否?测量是否有问题?至于压差应该是压力波动造成的。(压差数是由压力计算而得)
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发表于 2010-1-13 08:54:52 | 显示全部楼层
个别单槽压差不稳定,大部分情况是管路积液等原因形起的。
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发表于 2010-1-13 08:55:23 | 显示全部楼层
楼上所述主要是从电槽自身来考虑,槽电压有无明显变化,可做参考。下面再补充一点:
总管的管径大,气量多,且216的阀门比较大但是调节较精准,这就决定了它即使动一点,在单槽上就会有明显的变化。
而引起216阀位动作的情况主要有两种,一是工艺设计规格较大而负荷开的较低的时候;另外就是后续压力变化所引发。
如果是前者,可以适当提高负荷或修改PID参数;如果是后者,就要找出氯处理系统压力波动的原因并尽快稳定下来。
欢迎反馈!
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发表于 2010-1-13 19:09:40 | 显示全部楼层
该种情况与我公司类似,主要有以下几个问题:氯气调节阀调节精度不够,调节阀的调节压力过高、内部调节杆过长、调节阀的阀瓣过大(也就是总管过粗);可以试试将调节阀打成手动,这样可减小氯气压力波动。
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 楼主| 发表于 2010-1-16 22:51:15 | 显示全部楼层
首先我们厂电解槽运行电流稳定,阴阳极夜流量稳定,电槽未加酸,至于PI-233和PI-234显示确实是有一定的误差,可是槽头压力和总管压力相差太大了啊不可能是因为233和234所引起的。我也看了阀门波动曲线,属于不规则震荡,也不可能是因为PID参数多引起的。现在唯一不能确认的是氯压机那边的抽力问题。但是总管压力很稳定,分配台压力也稳定,就是阀门波动。很郁闷的
楼上的朋友说是因为管道内径过大所引起的,能具体解释一下吗?
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发表于 2010-1-17 08:39:17 | 显示全部楼层
管径过大即调节阀的阀瓣大,在调节时易产生一段盲区,导致压力波动
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发表于 2010-1-17 09:03:31 | 显示全部楼层
首先我们厂电解槽运行电流稳定,阴阳极夜流量稳定,电槽未加酸,至于PI-233和PI-234显示确实是有一定的误差,可是槽头压力和总管压力相差太大了啊不可能是因为233和234所引起的。我也看了阀门波动曲线,属于不规则震 ...
豆耗 发表于 2010-1-16 22:51

                                
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哦,是这样的,有些阀门仪表可能是按照满负荷的情况做的最优设计,如果工艺设计规格比较大而负荷开的较小,相对较大的调控阀开关一点就会对管道压力造成较大的影响。
比如,我们单位二期离子膜电解项目是按照15万吨规模设计施工的,但是在初期开车的时候只开到大约一半的负荷,就出现了216、226阀门频繁动作,引起电槽的压力跟着波动,但是相对比较规律。后来随着负荷的提高,波动的曲线也逐渐趋于平稳。
确认氯气回流调节阀有无起伏,如果没有的话,问题可能就在前面,可以尝试提高一点负荷看看有无减缓的趋势。
还有一点需要确认,就是260循环槽的液位显示是否属实?以及电槽分离器进260的管道开口在260罐体的什么位置?如果开口偏高,或者实际液位偏低,导致分离器进循环槽的口部分露出液面,也会引起电槽压力较大波动,而且260液位过高或过低本身也会影响气体压力的。
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发表于 2010-1-16 22:51:00 | 显示全部楼层
用铁棍敲一下你的汽液分离器的液位在哪里。我怀疑是你的液相出口的管路细,和某台电槽犯抢,致使你的气相压力不稳,你可以查查。
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