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三合一石墨盐酸合成炉内壁腐蚀脱落一块

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发表于 2009-2-26 18:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:18 编辑
三合一石墨盐酸合成炉,下点火,H2进口法兰,是内衬石墨,由于HCL炉底部排积酸不畅,导致H2进口法兰面被腐蚀,脱落一块。为了节约成本,领导要求自己修补,现在已有石墨粉,酚醛树脂和环氧树脂,还有固化剂等材料,试过几次都没成功,固化不了,就算固化了,硬度又不够,现求助大家,有什么好的修补方法,才能修补成功?
[ 本帖最后由 zerg_yoyo 于 2009-2-26 19:13 编辑 ]

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发表于 2009-2-26 19:58:56 | 显示全部楼层
那有这么好修补的,表面一定要清理.如果腐蚀面大,拆下来用碱中和浸泡,现在的气温,要用大比例的固化剂量,上1000W灯加热,半天估计就能固化了.
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-2-26 22:46 编辑 ]
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发表于 2009-2-26 22:45:52 | 显示全部楼层
楼主的自力更生的精神值得学习,我们是找来厂家搞定,也就是石墨粉与树脂。修补后再固化,半天就可以了。
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 楼主| 发表于 2009-2-27 08:44:18 | 显示全部楼层
原帖由 ntshhy 于 2009-2-26 19:58 发表
                                
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那有这么好修补的,表面一定要清理.如果腐蚀面大,拆下来用碱中和浸泡,现在的气温,要用大比例的固化剂量,上1000W灯加热,半天估计就能固化了.

就像你说的一样,表面已经清理干净,也用大功率的灯加热,烘干了。然后再做得修补,那请问你说的大比例的固化剂量,到底这个比例是多少呢?而且我们这里气温还是蛮高的,白天气温都在35度左右。
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发表于 2009-2-27 13:31:06 | 显示全部楼层
怪不得有35度,原来是海南的朋友。有这样的温度对于固化是没有问题了,呵呵。
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发表于 2009-2-27 21:01:02 | 显示全部楼层
那固化剂只要20-25就够可以了
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发表于 2009-2-28 20:38:51 | 显示全部楼层
      可能是固化剂品种错了,或者是比例不当,也可能是固化剂过期失效。酚醛树脂应该用NL固化剂,不能用T31,也不能用胺类固化剂。
       如无法处理可以让石墨设备制造企业生产一只部件更换一下,价格不很高。
    如需进一步交流:13962096400
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发表于 2011-7-12 21:31:41 | 显示全部楼层
楼主是海南金海的?
现在情况怎么样了?
比较好的方法是: 拆下管嘴 -- 烘干-- 打磨(消除到酸没到达的那一层(虽然说石墨是不透性的))--然后粘结-- 然后固化
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