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如何控制好次钠中的碱含量,提高有效氯成分

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发表于 2009-11-10 23:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:39 编辑
氯碱生产中次钠本为副产品,但公司要示当作正规产品来对待,指标达标考核,槽炸了也考核。有次钠生产经验不请赐教。

hcbbs


! ! 。

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发表于 2009-11-11 07:47:21 | 显示全部楼层
这要看采用什么设备工艺了,如果用降膜吸收,控制好氯气通入流量稳定和通入时间,控制好反应温度,如果是釜式反应器,局布过氯反应很容易产生,操作上困难,产品质量有限
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发表于 2009-11-11 08:22:49 | 显示全部楼层
无论是塔反应、还是釜反应,技术层面就是配制好合适浓度的碱液、控制好氯气的流量、加强反应的冷却,严格避免金属杂质的介入(如铁)。
在操作层面,最重要的就是员工责任心了,次氯酸钠生成的过程也可以是分解的过程,所以,务必使员工控制好操作条件,特别是反应后期,稍有不慎就会过氯,前功尽弃。
目前市场对次钠产品的要求很高,比如游离碱0.1%,有效氯12%等的产品,生产难度很大。最最重要的就是责任心。
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发表于 2009-11-11 09:33:20 | 显示全部楼层
楼主搜索一下吧,据说可以加什么东东来有效降低次氯酸钠的分解速度。
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 楼主| 发表于 2009-11-11 20:54:26 | 显示全部楼层
楼主搜索一下吧,据说可以加什么东东来有效降低次氯酸钠的分解速度。
妹妹 发表于 2009-11-11 09:33

                                
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没有搜到哪东东,还请姝姝介绍啊。
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 楼主| 发表于 2009-11-11 09:33:00 | 显示全部楼层
我们为塔式反应,到后期只能不断的分析,到合格时倒进成品槽,可恨的是合格的产品,不及时被运出,停放一两天又变为不合格了;可怕的日,液氯产量很高,日夜包装,废氯排放量又不稳定,稍不留意,过氯而爆顶。
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发表于 2009-11-11 21:15:50 | 显示全部楼层
楼主采用的是塔式吸收
1.快合格时候转到另外一个吸收塔吸收,切换氯气途径;
2.分解快原因:配碱用的是工业水还是软化水,成品槽有没做保温和冷却措施,成品槽的材质是否会引入重金属;
3.我们有效氯13%稳定,盐分少.
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发表于 2009-11-12 09:33:57 | 显示全部楼层
6# TF123 我们的情况跟你一样啊,每个月发出的次钠没有几批是合格的,因为这个车间被考核了好多次了。大多数都是在吸收塔运行是合格了,排到成品罐以后碱含量就又涨上来了,头疼啊!
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发表于 2009-11-12 15:37:56 | 显示全部楼层
次钠生产一般都是靠经验的,一开始每次出槽都要分析有效氯含量,不合格就再循环,当一段时间后,你就能摸索出经验,大概需要循环多久,不过前提条件下是氯气量一定要稳定,如果忽大忽小,时间就很难判定。另外,次钠在吸收循环过程中一定要注意温度,不要超过30度。
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发表于 2010-6-5 11:39:19 | 显示全部楼层
可以通过在线检测有效氯游离碱含量、次氯酸钠浓度来进行控制
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