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一次盐水陶瓷膜与凯膜比较

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发表于 2009-7-30 14:48:31 | 显示全部楼层
关于陶瓷膜过滤器在××化工应用情况的考察报告
公司领导:
200×年2月到山东××化工考察陶瓷膜过滤器的实际应用情况,具体如下:
××化工于200×年10月份开始正式将陶瓷膜过滤器应用于一次盐水工序,用来过滤盐水精制过程中产生的氢氧化镁、碳酸钙及其他不溶杂物。这是一个新的盐水制备工艺,可以取代传统盐水工艺的道尔桶、砂滤器,或者取代浮上澄清桶、戈尔膜过滤器。
该工艺简单流程为:从化盐桶出来的饱和盐水添加碳酸钠、氢氧化钠后进入反应桶,经过充分反应进入粗盐水循环槽,然后用泵(流量为盐水应用量的2.5倍)输送到陶瓷膜过滤器,过滤压力大于0.4MPa,粗盐水经三级过滤逐步被浓缩到原流量的60%,而后送到厢式压滤机滤掉盐泥,滤液返回粗盐水循环槽。陶瓷膜过滤器滤出的盐水即为精制盐水,质量指标固型物含量可以达到0.5ppm,化学分析法不能测定其含量,完全满足离子膜盐水的要求。过滤装置另外配备有定时反冲管路和酸洗系统,以便除去陶瓷膜表面的内部积存的钙镁沉淀。
与传统的道尔桶工艺和新型的浮上桶加戈尔膜过滤器工艺相比,陶瓷膜过滤器有占地少、设备数量少、安装简单的有点。按其盐水质量来讲,只有浮上桶加戈尔膜过滤器工艺可以互相对比,戈尔膜过滤器工艺设备庞大、操作复杂。陶瓷膜过滤器操作相对简单一点。
××化工应用陶瓷膜过滤器是与南京JW公司合作的,陶瓷膜过滤器原本是用于医药行业的成熟的过滤器,用于氯碱盐水精制方面特别是海盐条件下,在××还是第一家应用。据××化工负责陶瓷膜过滤器的王工程师介绍,JW公司最初只是提供了一个简单的工艺流程图,由××公司进行的工艺设计和安装。投入使用后相继发现了一些重大问题,并逐步解决,目前已经接近于成功应用。主要问题和解决方法是:
1 过滤通量严重下降:初始状态下,滤后盐水指标非常优秀,过滤通量也能达到要求,但是随后几天内,盐水通量快速下降,最低仅达到设计值的一半。经分析认为是有机物封堵陶瓷膜过滤微孔的原因。因此,××公司在盐水精致反应过程中加入了次氯酸钠,以便消除有机物的影响。添加次氯酸钠后,过滤通量得到了恢复。
2 陶瓷管与管板花盘密封问题:开车后不久,就出现了花盘与陶瓷管之间密封不好,容易使粗盐水与精盐水相混合。原花盘采用的是不锈钢衬氟塑料材质,更换为钛花盘后解决了密封问题。
3 封头与桶体材质问题:陶瓷膜过滤器原本是用于医药行业的,大量使用不锈钢材料做桶体与封头,但是久吾公司没有氯碱行业经验,不知道盐水不宜采用不锈钢,特别是添加次氯酸钠后,对初始采用的不锈钢材料有较大的腐蚀,后来采用了钢衬PO塑料的材料解决了这个问题。
4 控制系统问题:JW公司提供了反冲和酸洗的自动控制系统,采用了PLC系统,但是盐水工序毕竟是一个系统工序,涉及到前面化盐、粗盐水输送的变频控制等要素,所以最初的PLC系统不能满足要求,××公司自己做了一套DCS系统,用于控制整个盐水装置。久吾公司也改进了PLC系统,并预留了接口用于离子膜控制系统。
5 工艺管路多次改进,在整个实验过程中,××公司对工艺管路做了多次改进,并添加了不少自动控制阀门,以防止人为操作对过滤器造成的破坏。
6 陶瓷膜管折断:在运行三个月后,发现盐水混浊,可以断定有膜管破碎现象。经查在第一级和第三季过滤器中,各有一个过滤器膜管折断,其中一个竟有8支膜管折断。经分析认为,这是酸洗操作完成后,进水阀门(手动)开的过急造成的气锤效应而使膜管折断,并且这两个阶段均为盐水上行阶段,因此这个工艺有必要进行改进,以防止类似情况再次发生。
7 陶瓷膜管端面被严重冲刷:在检查膜管折断过程中发现端面向下的膜管端面被盐水严重冲刷,端面凹凸不平,有个别地方冲刷很深,在下端面管箱中发现大量铁锈片。分析认为是盐水管路被腐蚀,表面的锈片脱落进入过滤器,对端面造成的冲击是主要原因,另外盐水中的大量机械杂质也会对端面造成冲刷。为此,JW公司在膜管端面加装了钛防护片,以期解决这个问题。目前××公司正在对设备进行检修,更换冲刷严重的膜管和折断的膜管,安装钛防护片,其效果还要等到运行后才能知道。
上述问题是遇到的比较大的问题,现在基本已经解决。
与戈尔膜过滤器相比,陶瓷膜过滤器明显的缺点有:一是过滤通量小,仅有40%,也就意味着粗盐水泵需要以正常流量的2.5倍流量来选型,相应的动力消耗也会因此而增加;二是工艺上虽然可行,但是技术上还有一些具体问题需要解决,在实际应用过程中还会遇到许多意想不到的问题,就是说,这个工艺还不是一个成熟的工艺;三是膜管寿命还没有得到验证,毕竟现在还是处于实验阶段。
与戈尔膜过滤器相比,陶瓷膜过滤器明显的优点有:一是占地面积小,施工周期短;二是工艺流程简单、操作简便,没有戈尔膜过滤器分步处理那么复杂,同时取代了浮上桶和戈尔膜过滤器,而浮上桶和戈尔膜过滤器操作也都很复杂;三是投资相对较省,按照目前钢材价格来看,一套10万吨盐水过滤装置需要300万左右,可节约投资30万元左右,比去年节约量大幅度减小,这是因为钢材价格下降、浮上桶与管路投资量大幅度下降的原因。
总体而言,从技术角度来看,戈尔膜过滤器工艺已经经过5年的验证,各项操作技术和设备技术都已经很成熟,可以直接拿来利用。陶瓷膜过滤器可以认为工艺上可行,技术细节还需要完善改进,运行寿命和检维修费用还需要时间来验证,目前应用具有一定的风险,但陶瓷膜过滤器工艺不失为一个有发展前途的工艺。从投资角度来看,由于钢材价格的大幅度下滑,戈尔膜过滤器工艺投资大幅度下降,比陶瓷膜过滤器投资量仅大10%左右。就是说,陶瓷膜过滤技术在投资方面的优势并不大。
                                         ×××
                                     200×年2月5日
(说明:本报告形成时,正是经济危机高潮时,钢材价格降低到3000元。)
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发表于 2009-7-30 15:12:23 | 显示全部楼层
如用氯化钡除硫酸根能用陶瓷膜过滤器吗?
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发表于 2012-8-18 13:56:00 | 显示全部楼层
个人感觉,象硫酸钡这样黏糊的东东还是单独处理的好,况且还能卖点小钱呢。你说对吧!
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发表于 2009-7-30 15:43:58 | 显示全部楼层
那个报告可是俺的自主知识产权哈,未经许可不得引用!
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发表于 2009-7-30 16:59:11 | 显示全部楼层
楼上说的基本正确。比如:陶瓷膜管折断,这个我也遇到过。封头与桶体材质有问题,我们也换成了钢衬PO的
但个人觉得有一些东西和我所知道的不相符。
1.厂家给参数是过滤压力0.3Mpa,实际使用能够小于这个压力。
2.过滤通量不只40%,应该大一些。估计在50%—60%左右。
3.陶瓷管与管板花盘密封问题,我们没遇到。
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发表于 2009-7-30 17:00:37 | 显示全部楼层
15楼的朋友你们是自己已经用上了吗?把你们改进的问题都给大家说一下,我本人还是强烈支持陶瓷膜事业的发展的。
你说的是在0.3MPa压力下的通量是50~60%吗?
膜管折断的原因你们分析是什么原因啊?折断量是多少?在哪一级?
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发表于 2009-7-31 12:09:10 | 显示全部楼层
16楼是九思的?发个详细的资料!ztx19888@163.com
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发表于 2009-7-31 16:03:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 xie76 于 2009-8-1 11:23 编辑
16# huawei
折断是在第二级,断了好几根,都是在正中心周围的几根。具体数量记不清楚了。
事故原因未知,有很多种说法,久吾技术人员也说没看见过这样的情况,目前没有正式的事故分析报告
我们设备正常运行压力一般在0.2Mpa左右,生产能力比厂家给的还高很多。
上次更换膜管时,检查了一下其他膜管,发现膜管内盐泥阻塞严重,部分膜管可以说是被完全阻塞。(我们没有在进过滤器之前,使用厂家建议使用的压滤机,这是我们设计的缺陷)
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发表于 2009-8-1 10:51:10 | 显示全部楼层
第二级还是盐水上行阶段,与我去考察的一样。看来这个问题还真是个不好解决的问题。请加入QQ大化工氯碱技术交流群,我们可以单独探讨一下。多想你学习学习。
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发表于 2009-8-1 11:21:21 | 显示全部楼层
陶瓷膜折断对盐水的影响有多大?
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