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[话题讨论] 空分装置工艺设计不合理的地方

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发表于 2013-4-15 11:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都来说说,你们在空分装置(包括公用工程)操作及维修中发现的工艺设计不合理或者不人性化的地方,哪怕是很小的细节,以便于今后的空分技术改进!
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发表于 2013-4-15 11:37:31 | 显示全部楼层
各个工厂不同,存在的细节问题不同。应该从整体流程图下手,然后结合设计管道中存在小问题进行整改。
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发表于 2013-4-15 12:46:29 | 显示全部楼层
我们将膨胀机的加温气从污氮改为了分子筛后空气。
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发表于 2013-4-15 13:44:13 | 显示全部楼层
有些是可以改造来减少操作强度的,但领导要考虑成本问题是不,工人多忙忙,他们倒是不介意的。
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发表于 2013-4-15 14:31:02 | 显示全部楼层

Ameba 发表于 2013-4-15 13:44

                                
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有些是可以改造来减少操作强度的,但领导要考虑成本问题是不,工人多忙忙,他们倒是不介意的。

那就给领导提一下建议,很多领导还是愿意听的。
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发表于 2013-4-15 13:44:00 | 显示全部楼层
我来说几个:
1、二合一机组的润滑油站,油雾风机排出的油烟设计时只排出机组厂房外,结果距离空压机吸入过滤筒过近,全吸到过滤筒上,糊满了,更换过滤筒成个麻烦事,部分油烟进入机组,从各级清洗出的水含油量相当高。将排烟筒加高到机组厂房顶上后,这个现象才消除掉。
2、现场的操作阀门好多高度超过2米高,在半空中却没有设计操作平台;凝汽器液位计高度过高,看不清;部分蒸汽导淋几米高,现场还有6、7米高一块压力表,谁来看;膨胀机平台两米多高,每次上时都要扒着气源管才能上去;
3、现场部分水管线有2米多长的盲段,天冷后就冻裂了;
4、共三层的管廊架上没有平台,蒸汽管线还设了好多的顶排阀,现场的阀门一出问题,就要走平衡木。
5、膨胀机等设计时没有防雨篷,每次在现场用蒸汽喷射器排液体,就如同下大雨,国产膨胀机的现场手操器、数显表坏了好几块,现场都停掉不用了。
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发表于 2013-4-15 21:36:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 xhkf 于 2013-4-15 23:10 编辑
还想起来几个:
1、空气压缩机吸入过滤室的噪音相当大,刚好距离中心控制室就隔一条路,经过对吸入过滤室外加装消音、隔音挡板(高度超过过滤室),室外噪音才有比较明显的降低。
2、液氧泵、液氩泵的密封气原设计用下塔压力氮气,但因管线较细,到泵跟前压力太低,不能满足要求,只能改用事故氮气当密封气。操作人员可多了一项任务,不时要注意事故氮气的压力。
3、设计到脱硫去的氧气管线,原用高压减压阀,但阀未到位,用活塞液氧泵来供气,泵选型、管线布置、安装位置等都有问题,液氧泵“气蚀”严重,泵前排的液氧量相当巨大。
4、分子筛设计时CO2含量估计偏低,结果运行时周围排放CO2气体,板式换热器堵塞多次。
5、装置周围有害气体排放多(NOx、H2S、等),分子筛工作条件差。
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 楼主| 发表于 2013-4-15 23:00:39 | 显示全部楼层

Ameba 发表于 2013-4-15 13:44

                                
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有些是可以改造来减少操作强度的,但领导要考虑成本问题是不,工人多忙忙,他们倒是不介意的。

空分装置的自动化程度还是很高的吧,正常运行时基本不需要现场操作,巡检就可以了,怎么会很忙呢?
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 楼主| 发表于 2013-4-16 13:59:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhb310 于 2013-4-16 14:15 编辑

xhkf 发表于 2013-4-15 21:36

                                
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我来说几个:
1、二合一机组的润滑油站,油雾风机排出的油烟设计时只排出机组厂房外,结果距离空压机吸入过 ...

第一条和第五条很容易忽略,以后注意改进。其余几条就是配管常识了,大学出来就干配管很容易犯这个错误,很难从操作工的角度来考虑。现场操作经验很重要呀。
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 楼主| 发表于 2013-4-15 13:44:00 | 显示全部楼层

xhkf 发表于 2013-4-15 23:00

                                
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还想起来几个:
1、空气压缩机吸入过滤室的噪音相当大,刚好距离中心控制室就隔一条路,经过对吸入过滤室外 ...

第一条感觉设备布置有点小问题。
第二条用仪表空气做密封气应该就没这么多问题了。
第三条脱硫氧气用量少,用储槽的液氧汽化就很方便了。
第四条现在的分子筛都刻意加大CO2容量了,600PPM应该够了。
第五条就难了。
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