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[话题讨论] 浓硫酸干燥乙炔中碰到的问题

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发表于 2008-12-10 09:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我公司正尝试使用浓硫酸来干燥乙炔,当然乙炔中水份是大大的降下来了,从以前的3000PPM,到现在大概在150PPM左右,不过在试运行过程中发现了不少问题,主要以下2点:
1. 硫酸干燥塔生产中有不少黑色类物质产生(貌似是乙炔被碳化了),致使干燥塔液位计堵塞,产生阻力等
2. 硫酸塔上用于打循环的泵出现泄露等问题,换过磁力泵、三氟泵,均出现问题。
请教也在使用该工艺的技术达人,帮忙给点意见
[ 本帖最后由 shizhiyong001 于 2008-12-10 16:04 编辑 ]
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发表于 2008-12-10 15:29:25 | 显示全部楼层
可能是进入干燥塔的乙炔气水分偏高,浓硫酸吸收水分时,致使局部温度迅速升高,导致乙炔碳化。
建议:1、降低进干燥塔乙炔气温度,以降低乙炔气中的水分
      2、在乙炔气进干燥塔前加一个除雾器,以降低乙炔气中的含水量
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 楼主| 发表于 2008-12-10 15:42:34 | 显示全部楼层
非常感谢楼上大大,硫酸洗涤塔前已经装有2道冷冻脱水以及水雾补集器的,具体进硫酸塔前的乙炔水份没测过。
另外乙炔被碳化后,硫酸循环泵会吸入碳颗粒,而经常出现故障,不知各位有什么建议?
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 楼主| 发表于 2008-12-11 09:12:50 | 显示全部楼层
这两天由于乙炔在清净过程中结碳的问题,车间停产了,拆开了硫酸填料塔,发现塔内满满的都是黑碳,和填料凝固在一起,一块一块的。
我们车间在进硫酸填料塔前装有4道冷冻脱水装置,进入塔内乙炔温度控制在5度左右,水份没测过。乙炔先进硫酸填料塔,后进硫酸泡罩塔,经2道硫酸清净干燥,头道硫酸控制在85~93%;二道为93~98%。
请教也在使用此工艺的技术人员共同探讨下,是否碰到过这种现象,如何解决的,在此感激下!
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发表于 2009-3-25 12:49:20 | 显示全部楼层
应该是浓硫酸是高级炔碳化了或生成了高聚物!
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发表于 2009-3-25 15:28:18 | 显示全部楼层
楼主说的情况我们这里也遇到了,设计也和楼主说的一样,有冷冻脱水、水雾铺集器、硫酸泡罩塔。
在运行过程中也出现了黑色物质,分析结果是炭粒,浓硫酸循环泵天天坏,在氯气干燥用的都是四氟泵,
使用情况良好,但是用在乙炔清净的浓硫酸泵就是不行,由于黑色物质粘稠,堵管路、堵泵。最可怕的是
循环酸温度超过60℃时,玻璃钢塔盘会软化、变型,需要停车处理。
由于黑色物质解决不了,产生的黑色废硫酸处理不掉,有黑色杂质。建议改工艺!次钠清净!
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发表于 2009-4-9 19:46:27 | 显示全部楼层
我们也是这种工艺  同样是这些情况
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发表于 2009-4-9 20:42:59 | 显示全部楼层
我公司这套装置已经连续运行快半年了,积碳现象倒是有,但从来没有造成堵塞设备和管道而影响开车的程度,感觉非常不错。就硫酸泵问题,我们采用江苏生产的,均未发生泄漏现象,挺好的。参考型号HCZ40-315 。
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发表于 2009-4-10 09:21:46 | 显示全部楼层
关键是要控制干燥塔循环酸的温度,设置循环酸冷却器维持循环酸温度在20℃以下。当硫酸温度上升到25℃以上时,乙炔气被硫酸碳化的可能性会显著增大,同时放出大量的热,导致操作进一步恶化。循环酸冷却器可采用冷冻水冷却,一段干燥塔硫酸浓度80-85%,冷却器硫酸侧材质应考虑采用哈氏C等耐酸合金。
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发表于 2009-4-11 16:34:14 | 显示全部楼层
循环酸的温度最低可以控制在多少度?低温有什么不良影响吗?再就是85%的硫酸可以用碳钢罐储存吗?
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