大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 关于转化器列管的问题

[复制链接]
发表于 2009-9-14 11:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯乙烯转化器的列管从 φ57 、φ51、φ45都有厂家在使用,转化器的直径也从φ2400、φ3000、φ3300的,转化器大型化是个发展趋势,哪家使用过φ3300或φ3000的、列管为φ45的转化器的吗,在使用过程中有哪些问题没有,如转化器的热量移出有问题没有,在翻倒触媒时容易不。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-14 11:43:29 | 显示全部楼层
小列管,大转化器在使用过程中提单台转化器的,的利用率。在抽触媒时没有影响同,我们厂现在就用的是45的管,3200的转化器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-14 14:09:09 | 显示全部楼层
φ3300或φ3000的、列管为φ45的转化器严格来讲对触媒消耗时比较有好处的,抽除触媒也没有什么不方便的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 08:53:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangxineng 于 2009-9-15 08:55 编辑
关于转化器的大型化
      目前,国内乙炔法采用的VCM转化器平均单台产能为1500~1800T/a,转化器的直径2400mm~3000mm,随着我国电石法大型聚氯乙烯装置的增多,氯乙烯合成转化器也趋向大型化,目前出现两种趋势:一是比例放大技术,按原来直径2400放大到直径3000,换热面积由原来的410M2增加到720M2,产能提高到5000吨/年。二是内蒙古宜化(原海吉)从荷兰约翰布朗引进的转化器技术,这种转化器每一万吨聚氯乙烯用转化器为1.5台,与我国传统工艺的转化器相比无论在生产强度、设备投资、厂房面积都有很大的优势。这种转化器采用庚烷为冷却介质,循环冷却散热,反应温度容易控制,反应平稳,副反应少,消耗低,并且很好的解决了泄漏问题。该转化器采用独特的设计工艺,解决了传统工艺的转化器温度分布不均,温度分布梯度大的问题,合成转化率达99%以上,触媒使用寿命长高达30000小时,每吨PVC消耗触媒0.8Kg以下。
触媒的使用寿命果真能达到以上所介绍的????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 17:08:57 | 显示全部楼层
转化器只要不超温,不泄漏,平稳使用,触媒应该可以达到25000-30000小时,内蒙宜化的转化器很好的解决了这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 08:09:08 | 显示全部楼层
转化器列管问题
我公司就是用的是列管为φ45,φ3000的转化器。其能力较φ2400的转化器确实大,但是增幅远没有换热面积所增加的幅度大,说明转化器直径增加后,换热效率相对下降了。触媒使用寿命问题,我认为需从转化器温度控制、原料气含水、活性炭强度等方面入手,加强管理效果会大幅提高。
转化器的长远发展,我认为还是走大型化之路,只有大型化,才能提高单台转化器的自控程度,才能有效控制原料气的有效转化率,降低副反应程度。大型化我比较支持流化床技术的转化器,其产能远大于仅仅增大转化器尺寸的固定床转化器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 21:00:57 | 显示全部楼层
版主你说的很好,不过资料好像有点早,现在新上的氯碱用的转化器普遍是3200的,请问有没有关于3200转化器每吨PVC触媒消耗。急需!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-1-24 22:36 , Processed in 0.065127 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表