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[话题讨论] 尾冷切换〈讨论与求助〉

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发表于 2009-7-15 03:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位是单条线20W吨的PVC生产企业,是传统的生产线,尾气是经变压吸附后排空的,要求温度控制在-20--25度左右,尾冷一天一切,化冰后水分特高,最近对尾冷要求非常严格,平时切尾冷时温度的回升至0度以上,然后切过去之后可降至工艺要求,现在厂里要求在切换尾冷时温度不让回升,怎么可以办到?具体操作?兄弟单位切尾冷时温度回升吗?
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发表于 2009-7-15 09:22:00 | 显示全部楼层
其实尾冷冷不一定要切换那么频繁的,尾冷只要不结冰就不用切换的,尾冷结冰属于生产不正常现象。尾冷结冰后尾气量会很大。增加变压吸附负荷。一但有液体进入变压吸附会给生产带来很大的安全隐患的,所以要尽量减少些类现象。由于你有变压尾气吸附装置,所以你的尾冷可以把温度适当的提高一点,不要按没有尾气吸附时的工艺指标操作。此外化冰后水多,氯乙烯压机前冷却器和机后冷却器温度要控制好,要经带放水。
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发表于 2009-7-16 10:09:26 | 显示全部楼层
看法:关键原因在于来自压缩的粗氯乙烯水分高是根本原因,若不从源头控制,以下办法只可能帮你降低切换的次数1、加强精馏以前的粗氯乙烯放水工作(频次)2、降低全凝器的温度(提高精馏系统压力)3、适当提高微冷的温度(实际上温度的安装部位很关键)4、提高两原料气的纯度(关键)
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发表于 2009-7-16 10:47:08 | 显示全部楼层
1、要从源头解决含水高的问题(加除水装置);
2、两台尾冷中未使用的一台应先进行预尾冷(配管上解决,即不通盐水只作为通道使用,靠冷量传递降温);
3、尾冷温度不宜控制过低。
    这样做后不会经常倒换,挺麻烦的。
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发表于 2009-7-17 17:47:05 | 显示全部楼层
主要是原料气含水太多 据我猜想 精馏前没有除水或做的不好 最好加一个除水装置 现在好多都能达到ppm级  实在不想可这样 一 增加水分离器和低塔入料口的位差 二 降低全凝器温度 可有一定效果 毕竟频繁切换尾凝器既不可取也易聚合
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发表于 2009-9-26 07:36:16 | 显示全部楼层
1.机前冷却器脱水不好,冷水降到-5度,气水分离器内加装扑集水雾用的玻璃棉桶.2.精留查找一下是否有换热器漏.3.尾凝温度适当调高,控在-18度
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发表于 2009-9-26 21:53:29 | 显示全部楼层
尾冷的控制
尾气冷却器通常为两台,一般为并联使用,定期切换。但是实际使用中应该根据使用台词的尾冷器状态(如是否结冰等)进行按状态切换。而且应该在切换前预先对另外一台先进性预冷,否则就会出现大家所说的切换后尾冷温度波动大的情况。
对于尾冷内结冰严重的情况,问题不在尾冷器,而在机前冷却器的排水管理不善(假定其能力足够),导致精馏系统含水偏高,在尾冷器中因低温而结冰。必需高度关注,否则会影响变压吸附的正常运行。
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