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[话题讨论] 聚合反应杂质问题

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发表于 2011-1-3 11:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这是个新装置,在开车过程中,引出线产品质量问题,停车,在山东冬季停车14天,之后再开车,在精制出来的单体和溶剂都是合格的,就在精制去聚合的管线上出现很多水和杂质,这些都导致聚合反应熄火,分析是管线内因在停车时物料没有退干净,之后水在管线内沉积结冰,腐蚀管线(碳钢管),但在出精制的时候的物料水含量在50ppm以下,会是这个原因吗!急求一个合理的解释!!!!!!!!!!!!!有什么需要补充的就商量一下
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发表于 2011-1-3 17:29:07 | 显示全部楼层
你开啥子产品的?
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 楼主| 发表于 2011-1-3 20:01:40 | 显示全部楼层
异戊橡胶装置,顺式
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发表于 2011-1-4 08:59:44 | 显示全部楼层
我不太懂你的合成,但这种异常情况不能按正常方式考虑,排查排查,可能是不起眼的细节出问题了,细节是魔鬼.
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发表于 2011-1-4 09:17:33 | 显示全部楼层
聚合反应最怕的是在聚合时停车,你没有保温吗?停车要有相应的措施的。
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 楼主| 发表于 2011-1-4 09:40:47 | 显示全部楼层
回复 5# weigaofeng
    停车时只注意一些水线,伴热线了,没注意物料线,以为没事
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发表于 2011-1-4 19:15:06 | 显示全部楼层
可能是精制开车水值没合格后才进入系统啊。因为水值分析可靠性并不是很高,一定要稳定一定时间后才能进入系统。但即使是溶剂系统带了少量水也不至于腐蚀管线吧,毕竟溶剂系统不含催化剂系统的氯离子。
由于原系统中水含量是PPM级的,应不会有水析出,除非出现泄露。
另外,请问你们的溶剂系统的水指标是50PPM?貌似高了些啊
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发表于 2011-1-5 10:03:27 | 显示全部楼层
你好:首先不清楚你的装置精制系统后水含量控制标准;其次不清楚你的装置聚合反应器是什么结构,所以不太好判断。我将我这里的装置对水含量控制的一些细节提供给你,你做些参考。1、我装置为聚丙烯聚合装置,原料进厂时水含量一般在100——300ppm,在储罐区静置期间,会有部分水结成明水沉积在储罐底部的排污管处(卧式储罐排污端较出口端低);2、储罐内原料经过泵加压进入精制系统,为了防止原料通过精制系统过快,泵出口加孔板控制流速,避免原料流速过快,降低精制效果;3、精制系统主要功能是脱水,有固碱塔、分子筛塔,原料出精制后水含量大约控制在10ppm左右;4聚合反应中加入的助剂有三乙基铝,还可以进一步消除部分微量水;5、反应器为釜式,反应器外部有循环水夹套,另在釜内有内置冷却管,如果它们泄露可以使系统内水含量超标;6回收系统的冷凝器为管壳式,冷却介质也是循环水,也存在泄露可能。以上是我装置各个涉及水的环节,你可以举一反三,看看有没有借鉴的地方,希望你工作顺利。
另,你说你的原料在精制后水含量还可以在50ppm,那么停车后管线内的原料因为气温低,水的溶解度降低,可能聚集在管线较低处形成明水,这是推测。
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发表于 2011-1-5 10:42:20 | 显示全部楼层
回复 8# 联合化工
    学习了   谢了
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 楼主| 发表于 2011-1-5 10:45:29 | 显示全部楼层
回复 8# 联合化工
   就是长时间停车,导致系统杂质累积,现在运行了大概4天,反应可以进行了。我这也是釜试,但只有夹套水,但没内部冷却,主要采用稀土催化剂,见不了水
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