转化混合器压力是标志系统阻力最重要的工艺指标,系统压力正常,满负荷运行时,混合器压力一般在30-38KPa之间,超过此指标,说明系统存在故障,系统压力高可以通过系统与系统间压差来判定问题出在哪里,现就压差高的几种情况分析如下:
一、混合器与预热器压差大
A、当混合器与预热器的压差大时,查脱水温度是否在控制范围,若第一石墨冷温度低于-5℃,第二石墨冷低于-16.5℃,进酸雾捕集器出口温度低于-17℃,说明脱水系统有结冰现象,造成冰堵现象,使压力上涨。
处理办法:减少-35℃盐水的用量,对脱水系统缓慢升温,当进预热器温度在-12℃左右时,稳定一段时间后,再控制温度在范围之内。
B、当脱水温度正常,但系统压差大,且波动较大,查酸雾捕集器、石墨冷下酸情况和冷凝酸槽液位、设备内积酸,形成酸封,造成系统压力上涨,当压力上涨到一定值时,C2H2、HCL气体冲破酸封后,系统压力推动压力下降,然后又缓慢上涨。
处理方法:查清积酸部分,将积酸转移。
二、预热器进口与前台转化器进口压差大
A、进口阀开度过小。通过开大进口阀开度降低压力。
B、预热器列管结垢,气体流道变小,使压力上升,且预热器温度无法上升到所需要指标。
结垢原因:
1、C2H2气中低分子杂质在酸性条件下,在预热器升温后,形成自聚物,附着在列管上。
2、HCL气中轻微过氯,造成游离氯和氟硅油反应,随着气体带至预热器,附着在列管上,使列道通道变小。
处理方法:
1、定期对预热器进行清洗。
2、严格控制HCL纯度,和灯头管口分布均匀,保证H2和CL2反应完全。
三、转化器进出口压差大
A、触媒活性好,温度高,进口阀门开度小。通过合理调节水量逐渐调节进口开度,降低压力。
B、脱水效果差,进转化器气体中含水量高,造成触媒结块。脱水效果差主要是脱水温度控制高、酸雾捕集器滤芯浸氟硅油失效造成的。通过更换滤芯,加强对脱水效果分析,提高捕集酸雾效果。降低脱水温度,严格控制指标保证冷凝效果,同时并对触媒进行翻转。
C、触媒机械度强低,粉化严重。在翻转触媒时未对触媒进行筛分,造成下封头镍网和瓷环被触媒灰堵死,使阻力上涨。解决办法是每次在翻转触媒时对转化器下封头和管道进行清理,对触媒用筛子筛分即可。
D、触媒活性低,转化率低,阀门进口开度小,使阻力上涨。处理方法就是更换触媒。
四、净化系统阻力上涨。
A、除汞器活性炭结块,造成压力上涨。上涨原因是转化器泄漏或脱水效果差造成活性炭结块。处理方法是将除汞器甩开,将活性炭更换。
B、净化石墨冷列管结垢严重,造成压力上涨。处理方法就是将该石墨冷列管进行清洗。
C、泡沫塔下酸不畅,形成酸封使压力上涨。处理方法将酸封消除。
D、碱塔液泛或填料堵塞。
1、当碱塔碱液浓度高于18%,造成碱液粘度明显增大,使碱塔造成液泛,使压力上涨。处理方法将系统降量处理,降低碱液浓度,使碱液浓度在10-12%之间。
2、当流量较大时,碱塔喷淋量太大,造成碱塔上部积液形成液泛,使压力上涨。处理方法:关小碱泵出口阀开度减小上液量。
3、填料被Na2co3或Nacl结晶堵塞,使压力上涨。处理方法:用温水对碱塔进行清洗。
五、机前压力升高。机前压力上涨一般是比较危险的。原因如下:
A、高压窜低压,低塔顶出口阀门开度过大,造成大量单体至气柜,使气柜上涨非常快,同时机前压力上涨快。处理方法:迅速关小低塔热水阀,关小塔顶气相出口,开大釜顶冷凝器0℃水量。
B、机前过单体,使机前结冰,使压力上涨。向单体槽向气柜返气时,阀门开度过大,造成大量液态单体到机前,液态单体迅速汽化吸热,使机前冷凝器和管道结冰,单体汽化时使压力上涨,同时可能使液态单体进入压缩机,使压缩机损坏。处理方法:迅速关闭单体槽向气柜的返气阀门,系统迅速减量化冰。
C、机前没有按规定排污.处理办法:先排污,将水分和机前冷的冷凝水排尽。
D、机前冷列管穿孔,造成盐水进入机前,造成压力上涨,处理办法:先排污,将水分和机前冷的冷凝水排尽,将泄漏机前的机前冷甩开进行检修。
在生产过程中,还可能出现其他的使系统压力上涨的原因,可能还有一些更好的处理办法。
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