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[话题讨论] 求助分散剂用量调整

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发表于 2014-6-27 23:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
136m3的大釜,VCM满负荷运行,原用天津辛德玛DH80 345ppm,瑞泰和赫达HPMC 185ppm,DH55 80ppm,现换用英国昕特玛8048 390ppm,,瑞泰和赫达HPMC 290ppm,552P 100ppm,料粗细不均,优等品范围内,后降到360ppm、255ppm、80ppm,连续出了六釜粗料,量已经不少了,太离谱了,头疼啊,谁能给个说法。
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发表于 2014-6-28 09:48:59 | 显示全部楼层
你们换分散剂怎么换的?直接全部替换的?做过分散剂的品质分析和分散剂使用测试吗?
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发表于 2014-6-28 12:20:01 | 显示全部楼层
估计是直接换的。粗细不均,已经说明分散效果不怎么好了,你还敢往下降,即使降你也得一个一个釜的试验啊,连续6釜粗料,那么大的釜,我们单位估计你直接就下课了。
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发表于 2014-6-29 09:52:20 | 显示全部楼层

10086 发表于 2014-6-28 12:20

                                
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估计是直接换的。粗细不均,已经说明分散效果不怎么好了,你还敢往下降,即使降你也得一个一个釜的试验啊, ...

比较同意你的说法!!不过还需要楼主证实一下!!看楼主分散剂使用时更换数据来讲,不知道为什么用量数据变化那么大?变化的依据是什么?
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发表于 2014-6-28 12:20:00 | 显示全部楼层
树脂粗细不均说明分散剂配比不合适,个人觉得应该至少保证分散剂总量不变调整配比,不应该减少分散剂用量,分散剂用量减少要慎重。
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 楼主| 发表于 2014-6-29 19:03:03 | 显示全部楼层
有没有可能是单体含水量过大带过来碱了,我们单体开车以来含水都在700-800PPM
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发表于 2014-6-30 23:02:48 | 显示全部楼层

wudihaoaaa 发表于 2014-6-30 23:02

                                
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有没有可能是单体含水量过大带过来碱了,我们单体开车以来含水都在700-800PPM

你这个含水确实不低啊!!!确实,品质的影响因素太多了,你得逐步的判断!!生产期间,变化的因素是什么?一直以来是这个含水,以前没事,就最近有事,那变化了的因素是哪个?是否分析了变化的因素?最好有分析的数据加以说明。单单口头上说说来判断有点难度啊!!!
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发表于 2014-7-1 08:08:58 | 显示全部楼层
改变分散剂之前反应正常吗?如果以前反应正常,就试着把参数按照原来的设定加一下,345,185,80。如果效果不好,需要增加分散剂用量时,等比例把这三个都加大(减量的时候也要等比例的减),不要只改变一个分散剂的用量。连续六釜大颗粒,建议清洗一下釜,由于这几釜反应不正常,内壁可能会结垢,影响反应监测和控制的灵敏度。
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发表于 2014-6-30 23:02:00 | 显示全部楼层
你这连续6釜,是一个釜连续6个批次,还是某条生产线上连续6釜?或者是多条生产线连续6釜?希望楼主能说清楚,这样更好判断!!!还有就是楼主要根据楼上所说的,得大致知道就是是分散剂本身的原因,还是原料的原因。希望能有个大方向!!
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发表于 2014-7-2 08:59:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 yhpsxj 于 2014-7-6 13:35 编辑
信息不够多,希望能补充说明一下:
1、更换前后的单体质量有没有大的变化(如新鲜单体的含水、酸碱性,回收单体的掺加量和酸碱性等)。
2、更换前后的质量情况,包括分解筛分、视比重、吸油率等。
3、还有就是前面提到的是单釜试验还是全部聚合釜一起试验,连续六釜粗料指的是其中一只釜还是全部聚合釜。
4、请说明一下粗料的形态,有没有呈现圆珠状还是颗粒粘结状等。
5、分散剂加料系统有没有检查过,是否有问题。
    不过从提供的分散剂更换前后的数量来看,PVA和HPMC的比例发生了较大变化,从1.865调整为1.345、1.412,这将影响到料的颗粒形态及质量指标。一般而言,更换分散剂时,配比不宜变动,而分散剂的总量则略有增加,待质量正常后再逐步减少的。而楼主所提到的分散剂调整过程,在更换后,料颗粒粗细不匀的情况下再进行分散剂减量,确实风险比较大,容易出现粗颗粒。
    另外,分散剂更换时,一般是一种、一种逐步更换的,直接更换两种分散剂,风险更大些。且助分散剂DH55替换为552P时,用量不宜增加的,因为两者性能可能存在差异的。
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