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中心筒转化器的变形问题

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发表于 2008-7-5 10:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
云南某公司一期工程80万吨[wiki]硫酸[/wiki]装置使用优化后的中心筒转化器,一层配置在转化器的顶部,然而仍然发生了严重的变形,见附图。据悉云南另一公司二期80万吨硫酸装置的中心筒式转化器则更严重,一层配置在转化器的底部!
看了整改现场弹指有一个想法,中心筒式转化器的一段配置在顶部,如果做成封头形状以适应一段的温度和压力岂不更好?
[ 本帖最后由 yzhms 于 2008-7-14 17:27 编辑 ]
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发表于 2008-7-5 11:30:24 | 显示全部楼层
不了解中心筒式转化器,啥结构?
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 楼主| 发表于 2008-7-5 12:00:57 | 显示全部楼层
是一种薄壳结构,重量轻,造价低。
化三院设计的硫酸转化器都是这种型式。
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发表于 2008-7-6 09:57:03 | 显示全部楼层
中心筒转化器结构简单,重量轻,中间设有支撑圆筒,完全焊接结构,由于弧形床板和弧形隔板不用支柱支撑,很好地解决受热和冷却时引起的涨缩,整个转化器重量由中心圆筒和转化器的壳体承受。
这是一个消化吸收的转化器,结构简单,重量轻的突出有点是有一定的吸引力的。本身这种结构的转化器没有什么问题。
转化器只需要解决两个问题,一个是满足工艺,它表现在工艺气体的合理分布;一个是满足[wiki]设备[/wiki],即设备本体要有足够的强度等。在大直径的情况下,对设计压力若考虑得更周到些,就可以了!
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发表于 2008-7-7 09:05:51 | 显示全部楼层
不了解中心筒转化器,能否将中心筒转化器的示意图发一个看看,
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发表于 2008-7-7 21:32:57 | 显示全部楼层
很有借鉴,设计院应吸取教训加以改进
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发表于 2008-7-8 08:48:11 | 显示全部楼层
建议你这样的帖子少发
你是一个不了解情况的人,一知半解
你发了不少对某一个产品或什么的评论,这些都是不合适的
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发表于 2008-7-8 09:25:52 | 显示全部楼层
原帖由 kingsuper 于 2008-7-8 08:48 发表
                                
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建议你这样的帖子少发
你是一个不了解情况的人,一知半解
你发了不少对某一个产品或什么的评论,这些都是不合适的

还是kingsuper老兄比较客观。弹指因为置身局中,所以或有偏颇。今后应多作客观的情况介绍,不发有利益关系的说明或评论。
其实弹指也不必幸灾乐祸,转化器变形只能说在设备强度设计上可能有问题(或许是对热膨胀考虑不足),并不能排除其他责任(如转化率)

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 楼主| 发表于 2008-7-9 22:21:44 | 显示全部楼层
事实胜于雄辩!在这里如果还藏着捂着就没有必要了!有错就改嘛,要有胸怀,有气度才行。
设立硫酸论坛的初衷即是避免错误被复制,惟有这样才能促进我国硫酸工业技术的发展。
[ 本帖最后由 弹指 于 2008-7-9 22:31 编辑 ]
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发表于 2008-7-9 23:23:24 | 显示全部楼层
中心筒转化器现在用得多起来了,最早是威顿,现在祥光铜业70万吨烟气制酸也是这种换热器内置式转化器。
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