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某型“高效”??管烟气换热器的传热效率探讨

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发表于 2009-4-12 22:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得在某30万吨冶炼烟气制酸装置上采用了“高效”的??管换热器,在标书中介绍该型换热器K值较高,设计冷换K值达31.5,常规换热器需要2台串联,而该??管高效换热器一台就够了。
上述装置开车后,在开车初期(相当于洁净工下)K值就不达标,当然开车初期我们的主管关注点是打通流程,没有太在意该“高效”换热器传热效率。在打通流程后发现四层入口电炉无法断开,此“高效”换热器SO2侧出口温度与设计值相关50度!把某大学(也是国家重点节能什么研究中心)的博士生导师请来现场几次都没有解决问题,电炉仍然要开,一年下来,所花费的电费足够再买一台换热器了。至少该换热器的传热效率问题,我们当时认为很可能是换热面积不够造成的。
然而后来一个40万吨硫铁矿装置上用的也是同类型换热器,在业主的坚持下换热面积加大了,但传热仍然不达标!
弹指最近偶然想起上述2个实例得到一个结论:该“高效”换热器仍然要2台串联才能解决问题!
[ 本帖最后由 弹指 于 2009-4-12 22:40 编辑 ]
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发表于 2009-4-13 08:11:29 | 显示全部楼层
弹指先生说的31.5,单位是w/m2.h.k吗?换热器这块我觉得大家讨论讨论下,究竟能高到多少。
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发表于 2009-4-13 09:03:36 | 显示全部楼层
楼主说的是不是缩放管换热器?曾经见过类似的报道。
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发表于 2009-4-14 22:28:28 | 显示全部楼层
不太懂.....了解下..
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发表于 2009-4-15 10:26:34 | 显示全部楼层
我认为高效换热器在设计时就应留有一定的余地,不要设计得太死,如果是一因素变化后,K值达不到要求后,就影响换热效果了
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 楼主| 发表于 2009-4-15 12:39:41 | 显示全部楼层
个人意见:换热器的传热效率与换热器名称无关!
就像世界上很多国家叫什么民主共和国,其实相距甚远呢!
[ 本帖最后由 弹指 于 2009-4-15 12:41 编辑 ]
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发表于 2009-4-17 11:53:48 | 显示全部楼层
这种换热器不能做成矮胖形的。做成矮胖形后壳程进气后就立即出去了,不符合计算模型。
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 楼主| 发表于 2009-4-17 13:46:39 | 显示全部楼层
之所以设计成长径比小的目的是为了降低管程和壳程压降。
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