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打破神话,锌精矿的焙烧炉改烧硫精砂,烧出黑渣

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发表于 2008-12-24 09:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都认为硫酸生产时,焙烧锌精矿的沸腾炉设计的是酸化焙烧的,氧的过剩系数较大,而改烧硫铁矿,由于矿石的含硫、粒度、比重都发生变化,在不做大的改动如缩小沸腾床面积、更换风帽的情况下,要改烧硫精砂已经很困难了。更别说烧出黑渣四氧化三铁了。烧黑渣要求在缺氧的氛围下焙烧,相应的鼓风量也要减少,而烧锌精矿的沸腾炉设计 的风帽小孔一般都教大,气速较低,在小风量的情况下容易造成沸腾不量和脱硫不完全。这一直是个矛盾
      但是,在市场上,红渣只能做水泥厂做添加剂,用量很少,造成厂内渣子堆积如山严重影响生产。而黑渣主要成分为四氧化三铁,具有磁性,通过磁选后,可以将品位提高到60%以上,做铁精矿出售,不仅可以解决烧渣的堆存问题,而且可以增加公司销售收入,为此公司通过近3个月的技术攻关,终于在不做大的改动情况下烧出黑渣,渣含铁50.81%,硫1.97%,满足了公司销售的要求。

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发表于 2008-12-24 10:03:21 | 显示全部楼层
怎么该得,看不清楚
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发表于 2008-12-24 11:26:04 | 显示全部楼层
只要炉子不出大的问题,能够保持正常沸腾情况,炉工烧黑渣都会,多加点矿,或少加点风。但千万别出升华硫。
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发表于 2008-12-24 13:19:39 | 显示全部楼层
残硫怎么那么高啊?
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 楼主| 发表于 2008-12-25 09:50:25 | 显示全部楼层
残硫可以控制在1.9%左右
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发表于 2008-12-25 10:48:38 | 显示全部楼层
如果是真的,值得祝贺。不过我也做过这个方面的试验,条件很难控制啊,毕竟大家都想烧黑渣,如果像楼主说的那么轻描淡写就能搞定,似乎不太可能这么久才有人做出来吧?!据我所知,国内能烧出黑渣的只有四川一家,是借鉴瑞士的技术(此技术世界只有这一项)改造的两台炉子,一台氧化一台还原,还因为操作困难停产了。
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 楼主| 发表于 2008-12-28 14:17:46 | 显示全部楼层
黑渣是烧出来了,但是前室分层严重,加下去的料根本沸腾不起,在前室烧成一大块,上层象焦碳一样,中层为正常烧渣,底层为冷渣,大小直径有8毫米左右,高度有300~400毫米,昨天救了一天没救起来,死炉了,今天挖炉


    实时报道,迎大家讨论指教
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发表于 2008-12-29 15:25:43 | 显示全部楼层
差点被骗了,呵呵,改烧不同的料为什么不对风帽等做必要的改造呢?不懂,请指教
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发表于 2008-12-29 18:13:07 | 显示全部楼层
烧红渣改为烧黑渣,是否可能引起原有风机电机损坏?
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发表于 2008-12-30 08:22:43 | 显示全部楼层
longmin太搞笑了,正在疑惑,正在往下看,又冒出了失败的消息

。不过等待你的好消息

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