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余热锅炉积尘结尘问题

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发表于 2010-2-22 01:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
33平米设计烧硫铁矿的沸腾炉焙烧锌精矿,国外矿:国内矿=2:1,使用清灰剂5KG每四小时,余热锅炉积尘结尘特别严重,甚至可以敲打出成块的积尘,敲打后必须采取“直排”的方式放出,严重影响生产。
旋风收尘也积尘结尘。
造成现在烟气温度将不下来,烟道堵塞,炉前风量已经降至正常的三分之二,整个焙烧工段乌烟瘴气,飞尘漫天,又接近了停产的边缘!
请各位大师们给点意见,看看怎么处理?
注:国外矿含Si3~4,铅1,锌48,硫28(大约是这样)
     我司余热锅炉靠人工振打
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发表于 2010-2-22 08:16:38 | 显示全部楼层
锌含量这么高,难免要发生堵塞。
据悉,锌精矿沸腾焙烧余热锅炉使用爆破振打,普通的人工振打作用有限。
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发表于 2010-2-22 09:59:32 | 显示全部楼层
是新装置还是老装置?原料变了吗?是否采用配料方式才是长久之计
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 楼主| 发表于 2010-2-23 13:39:29 | 显示全部楼层
老装置了,33㎡沸腾炉、9t自然循环余热锅炉、1组并联旋风收尘、24m³电收尘,制酸是文泡间电3+2工艺。
配料是两份进口一份国内外加少量尘(砂头粉)的操作。受原料限制,配料工艺不能更改。
去年10月开始转烧的锌精矿,10月11月的时候主要是沸腾炉炉壁挂灰下塌(每月1次)造成停炉扒炉,后面烟道未见堵塞如此严重。12月以后烟道开始堵塞,同时炉壁仍有挂灰,停炉开炉后也出现过下塌现象。
现在清通后开机大约10天就又堵塞了,今天打开电收尘,电尘最后面的灰斗积灰也到烟道出口处了~~~
我觉得振打是个重要原因,请弹指大师传授下“爆破振打”的工艺,看看能否用上。
还有,我觉得是不是设计烧硫铁矿的沸腾炉转烧锌精矿时出尘率比较大啊,我估算现在我这里的出尘率可能大于45%
注:12月的时候我们已经把每个风帽原来6个孔的给赌上了2个,以提高风帽眼的风速,改善沸腾状况。
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发表于 2010-2-23 21:15:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 弹指 于 2010-2-23 21:16 编辑
弹指曾经在一家锌沸腾焙烧制酸装置现场考察过,印象是北京的一家公司开发成功的此项技术。
主要原理是用燃气+空气配制成爆鸣性气体于一个罐内,用火花塞引爆,爆炸产生的冲击波通过罐体与锅炉和电收尘连接的短管引入。
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发表于 2010-5-5 20:09:34 | 显示全部楼层
1、沸腾炉焙烧采取弱氧焙烧
2、入炉矿采取配矿,搭配粗细料比例
3、锅炉采取连续振打
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发表于 2010-5-6 13:48:19 | 显示全部楼层
对于你们厂的入炉原料,可能有一点问题,主要是铅的含量太高,已经达到1%,这就积尘的主要原因,一般来说,铅的含量不能超过0.6%,才不会影响生产。对于锌,个人与楼上的一位大哥看法不一样,我认为锌不是积尘的原因,对于锌不影响积尘,在汤桂华的《硫酸》一书中已有明确的说明。
    个人见解,望指正。
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发表于 2010-5-6 13:57:33 | 显示全部楼层
我厂有余热锅炉发电系统,但尚未听说有结尘问题,硫铁矿为原料。因为未化验铅、锌,所以对结尘原因不明了。
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