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焙烧炉的开车

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发表于 2009-11-16 09:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
焙烧炉的开车是老话题,每个厂子都会,都出现个问题,而且点火开车的方式很多,操作也各有诀窍,小炉子用油枪、木柴、棉籽壳、木炭,甚至还有用细河沙的,用的矿的品位用10%到35%的都有,时间从1小时到3小时,现在环保的要求越来越高,请大家讨论一下点火的减少污染和缩短时间的办法,以及失败的案例,大家可以从中汲取教训。
   

同时建议论坛每月发起一个工序的议题,让大家广泛进行讨论!
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发表于 2009-11-16 11:52:19 | 显示全部楼层
最减少污染的方法就是火灰升温法了。如果要彻底地确保环保,最好整个系统开车,让升温时烟气吸到净化、转化、干吸工序来。
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 楼主| 发表于 2009-11-17 08:47:28 | 显示全部楼层
火灰开车比较难弄火灰,如果厂家的焙烧炉只一套系统就没法实施,而且很危险,容易发生烫伤。开车是系统的负压小,所有的烟气也不能全部抽到后续工序,我们用柴油点火,一般耗时1小时,不正常时3小时,我想问问用其他的点火方法需要的时间和方法怎样
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发表于 2009-11-20 08:55:43 | 显示全部楼层
我们这里也是采用的柴油点火的,具体时间上不是太好控制,得看开车的具体情况了
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发表于 2009-12-1 13:57:34 | 显示全部楼层
我们采用的是木柴点火,烟气基本进入系统中,一般在1-3小时便可通炉气。
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发表于 2009-12-1 16:51:14 | 显示全部楼层
我经历了一次柴油升温点火的。柴油和空气量比例控制显得很重要,空气不足柴油的不完全燃烧在升温过程中,炉顶烟囱冒出滚滚浓烟,要是不小心更会给后续系统带来很大麻烦。一次,炉温达到投矿要求,关闭炉顶盖、电雾人孔盖,开始投矿,转化一段出口温度迅速升高超过600,而且还有继续升高的迹象。幸好发现及时做了妥善处理,没有出事故。但后来转化一段电炉故障打开后发现内部变形较严重,讨论原因,和柴油不完全燃烧应该有直接关系。
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发表于 2009-12-2 09:46:55 | 显示全部楼层
我单位是用木炭,硫磺点火,有时用油枪辅助一下,很环保的。
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发表于 2009-12-2 11:14:31 | 显示全部楼层
我们也采用的是木柴点火,具体点火时间视实际情况。但有时也需要重新点火,劳动强度就大了。
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发表于 2009-12-9 16:31:34 | 显示全部楼层
6# natasa_ln
转化一层温度到600度以上了,一段电炉有变形?这不应该是与开车用的柴油有关吧!如果真的与柴油有关,那想一下:电收尘器、净化系统、转化器会是什么样子呢?
应该是操作问题吧,或是通炉气后二氧化硫浓度过高所致。
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 楼主| 发表于 2010-1-29 11:22:19 | 显示全部楼层
7# 心汁
能介绍一下你们的点火方法吗,如何操作的,我们用过一次木柴,效果不好,不知道问题出在哪里
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