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请高手帮忙分析下高浓度转化方案的可行性

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发表于 2011-3-13 20:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以改成高浓度转化,增加一台空气风机即可。
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发表于 2011-3-13 21:24:35 | 显示全部楼层
回复 1# jondger
    你的思路不错,应该有很大的可行度,应该提供详细一些的装置参数,好让大家给你参谋参谋
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发表于 2011-3-14 08:19:08 | 显示全部楼层
方案可行,如果是进口触媒,可以长期在630°C操作;如果有机会停车,还是应该将一段触媒减少一些,控制一段进口SO2浓度12~13%之间为宜。
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发表于 2011-3-15 15:23:01 | 显示全部楼层
弹指说的方案好,2010年第一期硫酸工业上有介绍,方案与德国奥图泰LUREC工艺相似。即反应后的SO3气体有一部分返回一段抑制反应。
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发表于 2011-3-15 19:07:49 | 显示全部楼层
嗯,现在我基本有信心了,准备找两个厂家来做做方案,不知道有没有好的可以推荐?
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发表于 2011-3-13 19:49:20 | 显示全部楼层

我们的工艺和大部分硫酸不同,是用纯SO2配空气生产硫酸,一转一吸工艺,因为设计时余量考虑太大,目前只有前两段反应,第三段根本不起燃,总转化率96%左右(我们够了,不需要再提),现在的问题是一段触媒好像装多了,所以SO2进气浓度只能维持在6.5%以下运行,超过这个数一段出口就会超过620度,但这样风机的能耗太高,所以我想把SO2分两次(基本平均,具体请专业的核算)加入到系统中,一次加入一段进口(浓度6%左右,维持不超温),一次加入二段进口(也增加6%左右,总浓度12%,因为有一段反应的SO3抑制反应,一段不超二段就肯定不会超),这样第三段也可以参与反应,总转化率应该不会下降太多(降1-2%是没有问题的),而总风量基本可以下降45%,换成比较小的风机,节能就很明显了(其实即使在目前的负荷下,风机也只有50%负荷,但用的液力偶合器,基本没有节能效果,所以如果高浓度+换风机可以实现,风机电耗可以只有现在的25%,非常可观),同时在一段出口设置余热回收装置生产热水(这个市场比较好),也可以考虑同时在二段、三段出口回收部分热量。
这个考虑还比较粗浅,想请行家评估一下可行性,如果没有大的毛病,我就想请专业的设计或生产厂家来看看
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