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炉子排出的渣很粗,黄豆那么大。

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发表于 2011-5-21 11:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉子排出的渣很粗,黄豆那么大。打开炉门发现基本全是如此,是风选造成的吗(孔速25米/秒)?
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发表于 2011-5-21 13:24:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 qugd 于 2011-5-21 13:26 编辑
黄豆的大小差别可是很大的。
泡发开的湿黄豆大约是干黄豆的4 倍大,您说的炉渣大小是相当于干黄豆还是相当于泡发的湿黄豆。
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发表于 2011-5-21 14:29:39 | 显示全部楼层
请问渣是烧结形太的还是大粒的矿,如是烧结形态的,那是炉内状况不好造成的;如是大粒的矿,你要管好入炉矿的粒度,用小筛网等措施防止大粒进炉,只要注意粒度的梯度,一般风选作用较小。
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发表于 2011-5-21 14:43:11 | 显示全部楼层
入炉原料是矿石还是精矿?炉底压力多大?床层温度和炉顶温度是多少?
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发表于 2011-5-21 15:09:33 | 显示全部楼层
查一查原料筛网与筛网孔大小或者提高沸腾层高度。
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 楼主| 发表于 2011-5-21 15:12:30 | 显示全部楼层
回复 4# wanggx_074919
磁硫铁矿,似精矿,压力为1200 mmh2o,底层温度950℃,顶层1030℃,新进这批矿就出现如此问题,是否是矿的粒度分布出问题?
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发表于 2011-5-22 10:31:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 dnzjszjs 于 2011-5-22 10:33 编辑
我们是12.5平的小炉子,这段时间焙烧锌精矿,含Pb大于6%,SiO2大于3%,S28%左右,焙烧温度850—900℃,炉压12.0。溢流口高度1.1米,风机Q=151m3每分钟,风帽小孔4*6.7mm*732个,侧孔式,风帽设置5*3.3mm阻力板。操作时用风量67%—70%,5月16日开的炉于昨天22:00死炉,死炉原因是炉内结块,风走短路,炉压降至最低5.5kpa。新开炉仅仅运行了5天时间,郁闷得很,最根本的原因现在还没有找到。最近几个月内,沸腾炉很不稳定,主要现象是:1、炉内容易形成冷灰,大颗粒物料多,炉内物料粒度不均匀,每班需人工排冷灰;2、炉压容易上涨,排冷灰后下降400pa左右;3、运行几天后,溢流口容易冒烟、灰;4、溢流口排料焙砂粒度波动大,有时粗,有时细;5、炉内容易发生烧结;6、平均炉期仅20天时间,严重偏短。7、压力波动偏大,11.—13kpa。各位坛友,你们是如何判断此种问题?
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发表于 2011-5-22 10:39:08 | 显示全部楼层
加风时,担心风选严重,炉底粗渣更大更多,减风又担心沸腾不良。矛盾啊。
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发表于 2011-5-22 12:57:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 yzy496210 于 2011-5-22 13:00 编辑
回复 8# dnzjszjs
锌精矿的沸腾焙烧是很稳定的,问题应该很好解决!其它不祥说了,原料含铅太高了,无法正常生产!
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 楼主| 发表于 2011-5-22 18:14:14 | 显示全部楼层
回复 7# dnzjszjs
“5*3.3mm阻力板”的开孔率是多少呢?会不会被漏渣堵塞呢?怎样安装呢?请教了。我也觉得你的矿含铅太高了。
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