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沸腾炉异常

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发表于 2012-1-2 13:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 阿歃 于 2012-1-3 08:01 编辑
2011年工作中,我厂沸腾炉有如下现象和问题,现写下供大家讨论:原料为硫化锌矿,含锌46%,硫29-31%,铅5%,二氧化硅3-5%。铁8%左右,铜1%-2.5%。每次开炉后有如下问题:开炉系统接气后的前3-5个班,沸腾炉均不稳定,具体表现在:炉底压力波动大,9.0-13.0KPa,单旋进口负压和炉底压力跟着炉压一起波动,-550—-950Pa,每当压力下降后,下料口和溢流口冒大烟,现场环境极差,风枪探炉感觉风枪较重,渣粘性大,溢流口喷火,但渣不结块.炉沸腾层各点温差大,不平衡,相差最大时100℃,而且波动大,温度难升;溢流口容易堆积,严重时两分钟人工扒一次料,渣流动性差;排冷灰时,渣粗,而且难排,感觉风选严重,但又不敢减风,怕影响沸腾;像以上现象会维持两天时间左右,然后才会逐渐转入正常,在那两天时间内,如果稍有不慎,便会发生死炉;正常控制炉温在850-880℃,两天时间后会转入正常。自己判断,原料杂质高、分风不好,但是具体的问题点找不着,而且刚开机时与开机两天后究竟有什么区别呢,原料并没有更换啊,请大家提供见解!
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发表于 2012-1-3 21:36:49 | 显示全部楼层
1原料粒度是否均匀,风料比是否合适?2系统抽气量是否稳定,3分风不匀,沸腾炉温度高低不一,风帽是否有赌的。4
炉子扩大角多少度?仅供参考。
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 楼主| 发表于 2012-1-4 10:55:01 | 显示全部楼层
回复 2# 一叶清茶
    风帽是不堵的,因为是开炉初期;系统抽力也是稳定的;炉子扩大角到是没有注意,此项有多大影响?另外分风问题我认为也可以排除,因为冷试料层平整,而且,烧上几天后就会变正常啊。纠结中!
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发表于 2012-4-4 20:33:29 | 显示全部楼层
“开炉系统接气后的前3-5个班,沸腾炉均不稳定,具体表现在:炉底压力波动大,9.0-13.0KPa,”是不是点炉时,有小疤块产生?
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发表于 2012-4-5 09:06:00 | 显示全部楼层
刚开车因操作不当沸腾炉沸腾不好有小疤块产生,两天后粗渣已从溢流口排出,所以后来正常了。
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