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沸腾炉异常情况处理

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发表于 2013-3-23 18:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日烧高铁63以上,炉子烧黑渣负荷大,出现底压上长,出料粗细均匀,大粒变多,加沙子效果不明,炉温1000度以上经常,加低风低压不降,调整配矿,换小孔筛子
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发表于 2013-3-23 21:06:56 | 显示全部楼层
炉子负荷过大,气速过高导致料分层,没有啥好办法,调整配矿,换小孔筛子,慢慢往外带吧
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发表于 2013-3-24 09:54:31 | 显示全部楼层
烧高铁这种情况很常见的。不出例外你们应该是块矿配硫精砂的入炉料,炉底压力会有一定程度的上涨,炉底风也会相应的增加,投矿量大吧,风选的现在也比较严重。磁硫铁矿热量高,温度1000以上也是正常的。调整的话,入炉硫稍微降低点,筛子孔径调小点。稍微大风把粗颗粒往外带。再不行就采取人工排渣方式放出大的颗粒。
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发表于 2013-3-24 15:21:07 | 显示全部楼层
控制好入炉料粒度,也就是更换筛板,然后就开始排冷灰吧,效果好!
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 楼主| 发表于 2013-3-25 20:39:17 | 显示全部楼层
烧的是尾砂,为卖黑渣我们是如履行冰,天天温度在1000度以上已习惯操作了,通过调节低风,加石英沙,进期低压一下降,受原材料影响我们经常的粗粮细作,当然防范措施要跟上,并不断提升工人操作水平,加强模拟多种事故应急预案的编写
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 楼主| 发表于 2013-3-28 18:50:27 | 显示全部楼层
炉温超千越加风降低压,由于炉子负荷大,低压会越长,只有调整配矿,炉子降温加水,料增湿降温后,不在熔点状态下产生铁流,就会降下来,调整好前后风量即可
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发表于 2013-4-3 15:19:06 | 显示全部楼层
我公司现在正烧这种矿,情况也差不多。而且我们的炉子溢流管进冷却窑处有一个拐弯,烫渣在此处还会结块,经常堵掉了溢流管,致炉压猛增,处理起来好吓人的。
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发表于 2013-4-4 09:26:46 | 显示全部楼层
烧黑渣,最常出现的是排查时结块堵出渣箱,排渣不畅。排大了,炉低压力动大,造成冷却设备负荷大;排小了,容易堵,以至排渣不出,这样以来就出现间断地排渣了。不知各位有什么好方法解决?是不是排渣方式或排渣箱与不烧黑渣不一样?或不是溢流排渣?
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 楼主| 发表于 2013-4-15 19:09:27 | 显示全部楼层
  炉子倒烟;1.为什么断料后投料时下料口倒烟。2.为什么通下料口时动作过大会到烟,缓慢时不到。3水箱泄露或加水开大时时为什么倒烟。4为什么掉塌灰时会倒烟
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 楼主| 发表于 2013-4-15 19:11:12 | 显示全部楼层
一文进口挂壁的原因
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