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关于含碳硫铁矿制酸系统开车后,转化温度后移的原因

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发表于 2013-7-17 21:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,公司硫酸系统通过对沸腾炉改造后,原料由硫精砂变为含碳硫铁矿,系统通气过后,转化(3+2、ⅢⅠ-ⅤⅣⅡ流程)温度前三段进口、出口都掉,一段进口由430度掉到380度,后两段温度涨,四段进口涨到450度左右,尾气排放慢慢增高,被迫停车,请各位大神分析下原因!
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发表于 2013-7-17 22:38:16 | 显示全部楼层
烧含碳硫铁矿,会导致氧硫比偏低,使一段转化效率偏低,影响了热平衡,出现以上现象,个人意见,进供参考。
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发表于 2013-7-18 07:56:16 | 显示全部楼层
含碳硫铁矿,碳在焙烧时消耗氧气,但不产生二氧化硫,系统主要是检测二氧化硫浓度,相对来说,烟气的氧硫比已经与原来发生变化,氧硫比降低,造成前段转化不好;可采取增加二次风或在净化补充空气,提高氧含量,定期检测烟气中氧含量,氧硫比调整到1.1,转化会好起来的。
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 楼主| 发表于 2013-7-18 23:24:39 | 显示全部楼层

hnfxl689 发表于 2013-7-18 07:56

                                
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含碳硫铁矿,碳在焙烧时消耗氧气,但不产生二氧化硫,系统主要是检测二氧化硫浓度,相对来说,烟气的氧硫比 ...

系统通气过后前三段温度一直掉,当时氧含量6.5%、SO2 5.5%,采取措施系统减风、净化补氧,但是前三段温度仍然掉,尾气排放增加,最后停车检查。怀疑换热器漏或触媒中毒,检查结果换热器没问题、一段触媒变绿。到现在仍不肯定出现这一现象的原因。
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发表于 2013-7-18 07:56:00 | 显示全部楼层
一段触媒变绿,说明烟气中氧硫比偏低,补氧后,要开一段的电炉,把一段进口温度升到正常水平,再逐步调整各段的工艺参数。
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发表于 2013-7-19 08:00:21 | 显示全部楼层
烧含碳硫铁矿一定要加大补氧量,可能会影响产量,要是没有氧表的话,观察转化情况,慢慢开大净化补氧量就可以了
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 楼主| 发表于 2013-7-19 09:09:34 | 显示全部楼层
一段触媒V2O5含量分析出来只有2.5%,V2O5含量下降的可能原因有哪些?还能恢复不?
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发表于 2013-7-19 13:44:49 | 显示全部楼层
V2O5含量的下降是个不可逆的工程,更换触媒吧
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发表于 2013-7-19 14:00:03 | 显示全部楼层
含碳硫铁矿建议不要单独烧,不知道你的硫酸产能是多少,最好是和硫精砂掺烧,我们10万吨的硫酸掺烧在10%左右,几乎没有影响
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发表于 2013-7-19 14:10:06 | 显示全部楼层

chacl 发表于 2013-7-19 13:44

                                
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一段触媒V2O5含量分析出来只有2.5%,V2O5含量下降的可能原因有哪些?还能恢复不?

触媒V2O5含量不应该这么低,建议复核一下,如果确实这么低,换触媒吧!
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