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[话题讨论] 一种膜分离回收、提纯氢气成套装置简介

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发表于 2007-7-25 08:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种膜分离回收、提纯氢气成套装置简介
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一、工艺流程和供货范围:

                                
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注:虚线内是供方提供成套装置。
供货范围(分四个部份):
    1、预处理:水洗塔一台,汽液分离器一台,高压泵两台(一台备用),不锈钢填料一套,高压安全阀一件。
    2、软水界外处理装置一套:超滤装置一台,多功能软水槽一台,软水系统控制柜一台。
    3、气体分离部分:由几百个零部件组装在一个柜架内。
    4、自控系统一套:由室内自控柜一件,现场自控全套,控制电缆一根组成。
二、制造、装配、调试现场(同行业中,本公司才有装备精良的车间和优秀的制造施工队伍),发运前的装置在车间调试。

                                
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三、膜分离器外壳由本公司制造,膜芯子从美国进口,在装配美国运来的第二代膜。

                                
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    1、把国产膜换成美国第二代膜,在同样的工艺条件,同一个合成系统中,节能增加的氨产量至少一倍以上,电耗下降,至2005年已换成美国第二代膜的用户有:安徽涡阳、毫源、临泉、吉林通化、云南通海、贵州化肥厂(中氮)等。
    2、一根4″膜分离器装置可以匹配6-8万吨合成氨系统/年产,在满负荷工作时,节能增加的合成氨>13吨/天。
    3、合成压力下降3-5Mpa,CH4从20%左右下降到12%左右,节电效果非常明显。
四、美国Prism第二代与其他膜的比较:    1、处理气只须通过一根二代膜一次分离就可以分离掉92-94%的CH4与Ar气,H2气接近全部回收,而其它膜必须经过几根串联多次分离后,也只能分掉2/3的CH4与Ar气,还有1/3的CH4与Ar气渗透过膜后又回到合成系统造成放空量增加1/3,氢气循环反复地在尾气中跑掉。    2、渗透过膜的CH4与Ar气是增大放空量的根本原因,造成合成塔中原料H2气连接不断的再损失和动力循环反复做废功,与二代膜相比,其它膜在回收H2气中CH4偏多,在放掉的尾气中H2气偏多。    3、膜分离的关键在于分离效果,其它膜分离系数低,H2与CH4只能部分分离;二代膜分离系数比其它膜高出4倍,H2与CH4几乎全部分离。
[color=]美国Prism第一代膜的分离效果也比其它膜好
,分离效果决定节能效果。    4、精度高、节能效果优等的膜对预处理、除氨、除雾要求必然高,氨与雾会阻碍分离节能效果。差的膜微孔大,对预处理要求也低,氨与雾能透过膜。事实证明使用七年以上的第二代膜性能毫无下降,这同时也说明本公司产品的可靠性。    5、差的膜分离微孔大(大微孔与涂层不容易结合好),在高压差与氨的作用下,大微孔复合涂层容易松动与损坏而失去分离效果,节能、节电功能消失,“成为节能装饰品”。    6、由于氨进入膜,膜环氧封头产生裂缝而报废的用户已经很多,而Prism品牌膜几十年来从未发生这种现象,Prism膜环氧封头是不怕氨水的。    7、
[color=]说到底,Prism第二代膜顶级水平的分离、提纯节能效果,其它膜是望尘莫及的。
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