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谈谈您大检修后的感受

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发表于 2009-11-27 10:37:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-11-27 15:44 编辑
我也来讲讲出现的问题,
安装阀门时要确认吗?
我们厂新建时蒸发是采用三效工艺,原工艺流程为一二效逆流降膜出48碱后就直接到浓效出73碱,
后来考虑到周围市场情况,42碱需求量大,就在过浓效换热器补加循环水和到42碱管到道,也新增加42碱罐,
第一次开车是在晚上,蒸发是乎一切正常,后来我在DCS发现42罐没的液位显示,仪表负责人告诉液位计是安好了,但线还没接通;后来又发现浓效温度达到了110多度,蒸发回电说蒸汽阀门是关好的,42碱阀门是开启的,就这样运行了大约5小时。
直到化验室(每班都会分析一次)告诉蒸发冷凝出水含碱过高时,才发现有问题。先怀疑是什么地方漏碱了,查了很多地方也没发现问题,后来摸了一下42碱管道是凉的,我才感到问题严重了。
我想,大家可能都猜到了问题就出换热器新增加的管道上,大家一定不会想到最终的结果是阀门方向是反的,一般顺时针为关,逆时针为开。但他就是反的,出厂时这个阀门就是反的。更不会想到是液位计能在DCS显示。
由于阀门开关是反的,而蒸发进行了“真确”的开向,使的碱到了浓效,从浓效真空管到了表面冷却器,回到冷凝水槽,排出地下事故消防管到了事故消防池。
考核的人就多了,采购部门(什么质量?)、验收人员(验收马虎)、检修当班安装人员(未确认)、蒸发当班人员(确认不到位)、DCS人员(监控不力)、仪表人员(报告不正确)、调度人员(未现场确认)、车间主任、相关经理等。幸好碱水是从地下管网到了事故消防池。
这次事故哲理表明,对于即使“明显是正确或正常”的,在操作前和操作后都要进行确认。
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 楼主| 发表于 2009-11-27 15:28:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 TF123 于 2009-11-27 19:59 编辑
安全无小事,特别在检修中容易发生安全事故,如何杜绝安全事故不是偶然。《安全保证书》被人误认为是推卸责任

感受二:检修进度问题
时间就是效益,如何在公司规定的检修时间内完成检修内容,本人感触很多:
1、上报的项目不要太多,平时可以做了项目不要报就没人考核你的进度,处罚你,

反正不影响开车嘛;
2、能预制的材料,提前预制会节约很多时间。提前检修了。
3、材质准备要充分,并且要确认完好,阀门最好先检查并打压试漏,打压机也很长见嘛。
4、检修计划要做得细,因为一个系统检修中,只有开始检修才能确定真正的问题所在,最好预见各种可能出现的问题,并作好这种可能的准备。原计划二个小时完成的项目,花了二天时间就是没有预见好可能出现的问题哟;
5、项目负责人一定要唯一,否则会无人负责。影响质量和进度;
6、管理人员不要动手,否则会顾此失彼的;
7、必要时加班按时完成项目,否则检修进度或检修网络图将成为一张废纸,专业检修人员肯定比大检修中的项目数少,所有的计划都会打乱。
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发表于 2009-11-27 19:36:39 | 显示全部楼层
我们厂上个月底的大修,也出现了一些问题,我也来说说
1,我们单位的氯气贮槽,和氯气计量槽每年大修的时候,都要进行清洗.今年大修也一样,因为槽子比较深,所以我们进去清洗的时候都要照明灯,照明灯拿来了,电工也把线接好了,可灯就是不亮,怀疑是变压器的问题,于是又找来新的变压器,可灯还是不亮,把线换了,灯也不亮,最后又到处去找新的灯,这中间花了很长时间,本来那天不用加班的,可最后加了几个小时的班。
2,这第二个就是我们新装的一个氢气换热器,开车后运行了两天,效果还不错,可是到了第三天,我上班的时候看见冷凝水的出口被一只橡皮手套给堵了(就堵在冷凝水出口的试镜那里),冷凝水流下来的很少,在开车的情况下,也不可能把手套拿出来。虽说对生产没有造成什么影响,但是却反映一个问题,为什么在大修后没有仔细检查。
3,在换硫酸管道的时候,我们把高为槽的出口关死了,之后把剩余的酸就排到地沟里去了,因为管道的不算太长,所以大家就都以为酸不会太多,于是那个新酸取样的阀门就没有关,一直开着。直到地沟里发生了爆炸,把一个做事的民工伤到的时候,大家才注意,酸还在不断的从取样口流出,大量的硫酸流到地沟,和水混合,产生大量的热气,发生了爆炸。之后大家一检查,新酸高位槽的出口没有关死。
  这几件事情,也提醒我们,大修的时候要比平时开车的时候要更加注意安全,大修后要认真检查
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发表于 2009-11-27 20:08:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 hzggp 于 2014-5-6 14:08 编辑
     这是2009年11月的帖子,我搜索后看了所有的回帖,感触颇深。经历过多次的氯碱系统检修确实是个非常复杂的系统工程。安全、进度和质量三个方面没有个可以出个纰漏。经历一次系统检修后人像剥了一层皮,体力精力的都透支无比。每当系统开车成功后想想自己是怎么度过这段时间。
     要说系统检修的的经验和教训一时也讲不过来。但要问这个系统工程什么最关键?我的体会是
“检修的组织形式”
最关键。也许你认为我没有把握住问题的关键;也许你认为我这样的问题很虚;也许你认为检修的组织模式不是我们基层能决定的,我们只有积极努力干好每一项工作。不错,你们的想法不错。但是从我的经验和体会,以及经历不同的组织形式(或称“模式”)效果确实不一样。
      当前氯碱企业的生产和维修一般是三种模式:
       1.老国企模式:即生产车间管理模式,:每个车间有生产工段和维修工段组成。工段配有长日班承担本工段装置的维护工作,车间的维修工段负责本车间装置的维修工作。公司有个维修车间,负责全厂的工程量大的项目。这个模式很经典,最大的问题劳动生产率低下;另一方面管理流程太长有很大的可能工程上造成脱节。最大的优势对组织者的管理严密性要求不高。
       2.事业部制模式:现代企业这种模式比较多,我认为比较合理。它的特点是譬如氯碱事业部在生产以一个横班为最小管理单位;同时也配有一个维修工段,但人员不多,一般机电仪技工为15~20人左右,承担装置的日常维护和工程量少的项目;
       3,物业外包式:这个名称是我杜撰的,其基本要点产品生产自己干,装置所有的维护保养和检修全权委托外单位。类似于服务外包。
      
         不好意思有点 跑题了。有时间逐个分析三种模式的优势和不足。
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