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[话题讨论] 影响聚丙烯粉料干燥效果的要因分析与操作建议

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发表于 2011-7-17 13:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
200kt/a聚丙烯装置,采用的是国产化第二代环管液相本体聚合工艺,采用FCC液化气分离丙烯为原料,,设计负荷25t/h,但随着装置产能的提高,D502干燥效果明显下降,粉料含水量上升,严重影响了挤压造粒的正常运行和产品质量,为优化干燥系统的操作方法和技改需坛友提供合理化建议,如有实例加具体数据支持更好。
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发表于 2011-7-17 23:51:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 尘尘 于 2011-7-17 23:58 编辑
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发表于 2011-7-17 23:51:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 尘尘 于 2011-7-17 23:57 编辑
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发表于 2011-7-18 16:00:43 | 显示全部楼层
1、提高TC301设定值,将D301底部温度向90℃靠;
2、提高D501汽蒸罐汽蒸蒸汽量;
3、不知你采用何种催化剂,可选择球状颗粒好的催化剂,降低细粉量,以降低粉料的表面积增加换热效果。
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发表于 2011-8-11 22:03:07 | 显示全部楼层
查一查是不是干燥氮气量不足,C502的能力能不能跟上,如果没有问题,我建议将适量提高D501的操作温度。
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发表于 2011-8-19 20:33:14 | 显示全部楼层
镇海炼化有同样负荷的装置,现在可以开到30T/H,TIC301控在73度,楼主可以考虑一下提高D501的蒸汽加入量,适当提高TIC531到115-118,同时适当降低E502出口氮气的温度,以减少冷却后氮气的湿度,同时加大各部位低点排凝。
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发表于 2012-9-17 21:54:04 | 显示全部楼层

sinock902 发表于 2011-7-18 16:00

                                
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1、提高TC301设定值,将D301底部温度向90℃靠;
2、提高D501汽蒸罐汽蒸蒸汽量;
3、不知你采用何种催化剂 ...

D-502干燥和TIC301的设定值有什么关系?由D-301到D-502还需要经过袋滤器、汽蒸罐,那么D-301的底部温度对聚丙烯在D-502中的干燥又能起多大作用?提高D-501的蒸汽量就可以提高罐内蒸汽温度吗?现在正学习连续聚丙烯,不是很明白
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