凯膜的压力老是高?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:32 编辑我们的凯膜压力老是高, 经过寻找原因 好像是有机物大分子高 我们加大了次钠的加入量 但是效果不是很好 现在搞的基本上凯膜酸洗很频繁
1 我想请问 凯膜的压力高 从那几方面着手查
2 大家的凯膜是多长时间清洗一次 多久算正常
3除大分子 有机物 有没有别的好方法
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引起凯膜压力升高的原因有许多方面,是否按规定加入次氯酸钠(有机物的含量、菌藻类物质)。预处理器盐水质量是否正常如反浑透光率低,酸洗不彻底都是造成凯膜压力升高的原因。 凯膜正常的压力大概在0.03~0.06MPa,压力升到0.07MPa时,就会影响到出水流量了,我指的时用高位槽进液的方式。
正常的酸洗周期大概是半个月
如果在短时间内压力迅速上升,肯定是预处理出问题了,一般认为盐水中的有机物和氢氧化镁会堵膜。
所以控制好次钠加入量,保证前反应槽有微量的游离氯是很重要的
同时加压溶气罐压力、液位,三氯化铁的加入量都要控制好,防止预处理器返浑。
次钠分解大分子有机物后再用三氯化铁絮凝除去,我认为这种工艺应该是可行的
但*键还是要控制原盐指标 2
预处理器返浑
预处理器返浑
a、粗盐水NaCl含量不稳定 及时分析粗盐水浓度,调节粗盐水折流槽处淡盐水加入量,保证粗盐水浓度合格,如遇特殊情况,按照表一第一项处理。
b、粗盐水NaOH含量不稳定 及时分析并调整NaOH加入量,适量排泥,加快不合格盐水置换速度。
c、粗盐水温度低,盐水粘度增大,澄清效果差 调节化盐温度在55~59度之间,上盐时提前10分钟将化盐温度控制在60~62度之间,上完盐后及时恢复正常控制指标。
d、粗盐水流量波动大 1、检查加压泵P-404的流量,按照表一第12项处理;
2、检查释放阀AV5103的控制是否正常,如有问题,及时检修;
2 e、粗盐水溶气量不足 调整加压溶气罐液位60-75%、压力0.2-0.3MPa
f、加压溶气罐Z-402液位太低,空气串入预处理器搅翻了浮泥层。 调整加压溶气罐液位60-75%
g、排泥不及时 按时进行排泥处理
h、排泥顺序有误 确保先上排泥再下排泥
i、FeCl3 流量不足或太大 调整FeCl3加入量,将盐水加至浅黄色为宜
j、原盐质量差 调配使用优质原盐
k、化盐水盐泥含量大 1、压滤机滤布有漏洞,造成压滤液中含盐泥量大,进入化盐水储槽;及时更换破损的滤布,并保持V-401A/B化盐水储槽液位在50%以上,防止搅翻化盐水储槽底部的盐泥,造成化盐水返浑,并根据情况,对盐泥淤积较多的化盐水储槽停用,进行清理。
2、及时对V-430滤液槽中的盐泥进行排放;
3、减少泥沙等杂质进入化盐水储槽; 简单的说,凯膜压力高,绝大多数原因是操作不当造成预处理器出水浑浊所致,在加强操作管理的同时注意对凯膜的维护和保养,一般7~20天酸洗一次都属正常,凯膜的过滤压力,本人一直认为越低越好,我们一般是0.01MPa~0.02MPa,另外,注意不要让凯膜被油脂污染。
还要提的是,你说的有机物大分子影响的情况,不才真的没见过,只要按照要求正常加入次钠,应该不存在这个问题,次钠那玩意也不要加的太多,否则不仅会对盐水系统的设备和管路的防腐带来很大压力,还会造成亚娜加入量攀升,增加系统的硫酸根含量。 预处理器盐水质量差 膜过滤器进液阀门开的过大 洗膜不彻底
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