石墨炉与铁炉操作的区别
最近,我厂石墨炉(二进气灯头)多次在提降量及氢氯气压力波动调节时过氯,造成转化爆炸,据操作人员讲,未发现有过氯现象,不知石墨炉与铁炉在提降量及氢氯气压力波动时操作有什么不同,石墨炉操作有什么注意事项。[ 本帖最后由 滨城守望者 于 2008-9-9 14:33 编辑 ]
石墨炉操作一定要仔细,氯气和氢气系统最好上稳压系统。合成炉及后系统尽可能的多加泄压点(防爆膜)。铁炉子发生爆炸一般当天就可恢复生产。石墨炉若发生爆炸至少三四天才能恢复生产。为确保生产过去我们单位是三台石墨炉和一台铁炉子。
自从装置改造后采用了DCS控制,基本上没有发生合成炉爆炸事故。 我觉得操作上没有什么大的区别,主要就是石墨炉产量较大,系统大,如果压力波动的话,石墨炉就比较危险,应该先减量,这样就可以防止过氯发生爆炸。 在操作过程中氯化过量不会造成灯头处爆炸,最有可能爆炸的是合成炉的后续系统。
因此灯头裂可能与安装或有液氯进入有关。 进炉氢气,氯气安装流量计,严格控制氯氢配比,氯气,氢气总管有自动调压装置,保持两总管压力稳定. 石墨炉与钢制炉在增加或减少氯气、氢气流量以及氯气、氢气压力变化时操作基本上一样,但石墨炉操作时动作要缓慢,主要是石墨炉炉内体积小,
发生过
氯现象时氯气容易与过量的氢气混合产生爆炸。因此,石墨炉操作中一定要注意观察炉内的火焰颜色,防止严重的过氯现象产生,另外发生破裂的灯头最好不要使用,减少产生爆炸因素的环节。
[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-6-30 20:40 编辑 ] 氢气表压偏低,可能是由于氯气的量过大造成的。所以当增加氢气的量的时候就会出现危险。
[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-7-20 19:12 编辑 ] 可以考虑三进气灯头,更能使氯气充分燃烧.。
经常过氯,应该是在操作上有问题,降量时,先降氯气后降氢气,怎么弄都不可能过氯
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,当然,要想过氯很容易,呵呵
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,我们现在用4台铁炉3台石墨炉,从来没过氯过,主要是操作问题。
[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-7-5 11:16 编辑 ] 回版主:从本质上讲钢制炉与石墨炉在操作上基本相似,无实质性区别,但从细节上讲还是有差异的:1.钢制炉灯头是铁质的,过氯时会生成氯化铁,从而使燃烧火焰中存在一定量的铁离子,此时火焰可显示出较为明显的灼烧铁离子所特有的红色焰色反应,很容易被操作工所发现而及时调节;石墨炉灯头是石英制品,过氯时不会有铁离子所特有的红色焰色反应,只有氯气本身不太明显的淡黄绿色,故不易被操作工及时发现,尤其是在同一车间两种炉同时使期间,更易出现石墨炉不过氯的假象。2.钢制炉轻微过氯时,氯离子在高温条件下可以和炉体、空冷管等反应生成氯化铁,此时会加快炉体、空冷管等钢制件的腐蚀,但减轻了VCM工段混合、转化爆炸的危险;石墨炉全套装置中无铁质制件,所以不会出现耗游离氯的机会。
所以在操作石墨炉时一定要仔细观察,勤做分析,以化验数据确定是否过氯。我相信通过一段时间的实践、摸索、总结你们是一定能够用好石墨炉的。
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[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-7-20 19:13 编辑 ] 操作上我觉得应注意以下几点:
1、氯压、氯气纯度、氢气压力、氢气纯度稳定,最好有缓冲装置或稳压系统;
2、使用DCS控制,电脑反应比人手快,但自动配比不知道成熟没有;
3、在HCL出口装游离氯报警装置,在混合器设置游离氯超标氯乙烯自动停车,我遇见过游离氯超标混合脱水爆炸过。
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