氯乙烯精馏工段低沸塔进料堵塞
我厂氯乙烯精馏工段低塔进料管出现堵塞,清洗时发现有自聚物,请大家分析自聚物如何形成的?[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-10-3 12:31 编辑 ]
应该是精馏塔堵塞比较厉害,长时间没有清理。精馏塔堵是很正常的! 加强压缩和精馏排水,保持精馏系统PH值不低于6,这样应该好一些,再不行就在水分离器内加少量阻聚剂。 这些自聚物应该是在氯乙烯含水、引发剂活性基团等因素的影响下形成的。故应该加强氯乙烯单体的除水、压缩机出口温度控制、聚合回收氯乙烯添加阻聚剂等工作。 合成气含水,聚合回收的氯乙烯含的引发剂残留。在水分离器自聚进入导致管道,在有停车机会的时候及时检查。注意合成气含水的控制。回收时添加一点阻聚剂。 当前的操作就是加阻聚剂,控制含水和PH值,聚合回收到气柜的气体要控制。
长远考虑,聚合回收到气柜的气体要处理。 聚合回收的单体尽量不去气柜,还有就是控制单体含水 造成低塔及进料管堵塞的原因是单体中含水多或是PH值显酸性所致,要想从根本上解决这个问题,就要从转化水碱洗塔找原因,首先要保证水碱洗塔无偏流现象,中和水洗完全,机前放水时用PH试纸测试所放出的冷凝水PH>8。另外加强VC系统和单体系统的放水非常重要,放水的同时也要测试PH值。
说白了,造成低塔及加料管线堵塞,是一个管理问题。
[ 本帖最后由 shizhiyong001 于 2008-11-19 15:04 编辑 ] 这些自聚物应该是在氯乙烯含水及精馏塔内有少量氧气造成的 造成堵塞的几大原因就是:
1.聚合出料排气进气柜;
2.系统检修或更换触媒是排氧不彻底;
3.含水问题。
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