干燥气流塔底部糊料
如题,我公司干燥采用气流干燥塔-旋流干燥床工艺从开车至现在,一直存在干燥气流塔底部糊料的问题,每隔一周左右时间必须开底部人孔盖清理,不然的话会成品包装产生大量的黑黄点料
每次清理出来的糊料多为黄色块状,大约80-100斤的量
各位高手有没有经历过相似情况的,帮忙参详一下,是什么原因造成的?怎么改进?
参数:风机出口压力4-6kPa,底部温度140-160℃
是风机风力不足的原因?气流塔设计不合理?还是其他别的原因?
有可能原因:
1、进料口风量不足;
2、绞龙出料过程中产生了挤压,形成块料 我们的干燥塔以前也有这样的问题,原因是风机出口的直线段距离短了,风机出来就拐了个弯进干燥塔,后来我们改了,就没有再出现这样的问题 楼上能否说下详细的情况及改造方案?
我们这里气流塔出口约4米的直管段,然后90°的弯头
绞龙出料过程中产生了挤压,形成块料
这种情况有厂家出现过么?能说下螺旋杆尺寸要求么? 在绞龙出料段多加几个叶片试试,看是否能起到破碎块料的作用. 增加风机的风量就可以解决了。 调整一下风压就行 我们这里的螺旋输送器到了气流塔那一段直接就没有绞刀了,另一边就是反向绞刀了
5楼意思在这段空白位置增加密集绞刀?
风机动起来太麻烦了,分析过应该不是风机的问题。降低进料量时一样有
大家说说自己那里的情况分享下~~ 这种问题最大可能是气流塔不合理,一般先调整风压看看,不行的话考虑在绞龙或气流塔合理位置增设块料分散装置,再不行的话,只能想法改动气流塔了。 根据现场风机出口压力(4-6KPa)来判断,应当说风机是没有问题的。气流塔进口有4米的直管段,理论上足够了。最大的可能就是螺旋输送器在送料过程中产生了挤压,形成块料。
解决办法:
1、在靠近螺旋输送器出口叶片处沿圆周方向加几只拔刺,打散块料;
2、在汽流塔内、靠近螺旋输送器下方焊一层不锈钢丝网;
欢迎进一步交流,我的电话15905202732
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