富坤化工 发表于 2009-5-19 23:41:30

超高分子量聚乙烯生产过程中的问题

本帖最后由 QXZ-1966 于 2009-5-21 18:19 编辑
最近在生产过程中突然出现不反应问题,初步查明溶剂油中含有水分,通过回收脱蜡已经把水分离,但是添加催化剂后还是出现不反应的问题,请教各位做聚合反应的高人告诉我到底怎么回事,现在是一点都不反应,如果是反应釜空气污染,那也只会出现催化剂活性掉的快的结果,不可能一点都不反应。

nanoboy 发表于 2009-5-20 00:09:27

具体是通过哪些步骤脱水的?脱水之后溶剂油的水含量是多少ppm?最好定量检测一下,聚合反应条件要求很苛刻,水、氧含量过高都可能造成催化剂基本无活性。

富坤化工 发表于 2009-5-20 00:39:14

先经过分层,下层的水去除,然后通过蒸汽加热溶剂油,溶剂油挥发高,一般加热到80度左右,溶剂油脱出来,水留在脱蜡罐里,然后再从下层放出来,今天晚上试投了三釜,两釜都不反应,一釜一开始也不反应,补加催化剂后能反应,但是活性掉的非常快。在反应之前特意从反应釜底部取出溶剂油看的,不含水,因为水的比重大,是沉在下面的,基本可以确定油里不含水了,再请问一下,怎么测油里的含水量?

nanoboy 发表于 2009-5-20 09:58:09

你们厂里以前都是这么给溶剂脱水的吗?
根据我们搞烯烃聚合的经验,溶剂中水含量一般至少都应在10~20ppm以下。仅通过蒸馏肯定是达不到的,更看不出来水含量是多少。至少是分子筛吸附脱水。
水含量测试可以用微量水分测定仪,可以测定到ppm级的水分含量。进口的国产的都有,大概几万块前一台。

富坤化工 发表于 2009-5-20 11:10:17

PPM级的水分量应该没什么问题吧?因为在加入催化剂前面我们先加入一遍烷基铝,烷基铝是除水的啊,溶剂中含有的PPM级的水分量应该能够除去的啊。

nanoboy 发表于 2009-5-20 12:11:33

简单蒸馏达不到ppm级的水含量,加热到80度时,水的饱和蒸气压已经相当可观了,会混在溶剂油里。烷基铝的作用不仅仅是除水,更重要的是形成活性Ti-C键,从而得到活性中心,引发聚合反应。如果溶剂中水含量过高,烷基铝都被水消耗掉了,就无法形成活性中心了。

富坤化工 发表于 2009-5-21 12:55:27

问题已经解决,通过多添加烷基铝杀水,现在油中基本无水,生产已经恢复正常,下一步就是把多添加了烷基铝的溶剂油提纯,循环使用。

lxylc 发表于 2009-5-31 11:06:21

学习一下,明白一个道理:生产过程是个很科学的东西,来不得一点点的不精确
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