xkongmin 发表于 2008-11-4 16:35:57

我厂的电石渣都运到水泥厂了。为了消耗电石渣而专门建的水泥厂。电石渣在乙炔工段不经过压滤,经过搅拌池搅拌后直接运到水泥厂。我在水泥厂学习的时候车间刚好引进了一台山东某厂制造的“陶瓷压滤器”挺先进的!只是我在水泥厂只学习了1个月就回去了,不知道最后的使用效果如何?
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-11-5 21:51 编辑 ]

muchuanyi 发表于 2008-11-5 00:01:23

清液回用不仅可以减少因渣浆外排的污染,减少排污费用,同时可节约一次水的用量,每吨PVC节约一次水约3吨,同时干渣目前已有多种利用途径,可以作为副产品销售;1楼不妨仔细算算,每吨PVC增加65元的成本是否计算合理,应该没有那么多,每吨成本增加应该不会超过5元。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-11-5 21:52 编辑 ]

yhpsxj 发表于 2008-11-5 00:53:11

电石渣清液循环回用后,设备及管道的结垢现象还是比较严重的,这对回用还是非常不利的,目前行业内好像还无法解决结垢严重的难题。

YBTYXM 发表于 2008-12-8 08:22:45

我公司的电石渣浆经溢流、沉降,输送指板框压滤机压力,电石渣用于水泥生产,清液经处理后送回乙炔生产单元。主要用于乙炔单元的冲地/冲发生器的水(减少水的使用量),主要用于发生器。后续我公司将对清液中的钙离子进行处理,将进一步扩大使用范围。
清液回用要注意结垢的问题,无论是清液的降温、清液输送(管道、阀门)等,都需要主要凉水塔和阀门的选择。我们使用的是无填料喷雾式凉水塔,可以缓解凉水塔结垢的问题(在保证雾化效果的情况下,其喷头采用耐磨材质且口径较大);阀门最好选用V球阀,以减少结垢影响阀门关闭性能。

lrn20061221 发表于 2008-12-19 18:51:18

结垢问题按照目前学习到的知识9全部是以前的专家编写的教程),是无法解决的。按道理来说,不会结垢,因为氢氧化钙在水中的溶解度随温度的降低而生高,不会在输送过程中析出,更不会在管道中结垢了。但目前清液回用的工艺有一个降温的过程,降温时有一部分水分的蒸发,造成氢氧化钙在输送过程中析出,另外要保证设备和管道时刻充满清液。

qiangjiaozhizhu 发表于 2009-3-10 16:19:24

其实很多做PVC的电石压滤车间的压滤机,都有楼主所说的这种情况,如果说技改的话有的厂投入是不是大了呢?可以从滤布这个角度去节省呀。全国的PVC厂家用的滤布各不相同,价格也是有很大的差距,关键是找到耐用的,而且便宜的,这样成本也会降下很多的。

乙炔工作者 发表于 2009-3-25 18:28:20

我们厂压滤工段的只要问题是滤布,一块滤布现在要100多,一台是113块,我们厂六台压滤机,你想想要多少钱吧
滤布还要经常换,不换的话时间厂了压滤机在进料和反吹的时候就漏水,下面的电石泥湿了,来拉电石泥的车还不装了,导致我们的电石泥才7块钱一吨。

jxph040443 发表于 2009-3-26 07:50:53

楼主不应该只计算经济效益,现在环保效益已经越来越明显,就我们这个地方你只要排一点,环保局就关停你一个月,那这个成本就不能以吨树脂增加多少成本来衡量了。

GSLWM 发表于 2009-3-26 08:02:57

电石渣回用,主要做好冷却工作,输送管道堵的问题采用定期清洗的办法就可以解决。

水墨凝香 发表于 2009-3-31 15:51:39

确实存在楼主提出的问题,我们另增加一根清水管来冲洗。
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