粗氩一塔不工作怎么办?
全低压外压缩流程无氢制氩,设备运行一个多月了,粗氩一塔还是不能正常投入运行,氩馏分的含氧量从92%经粗氩一塔只能降到89%,从而造成粗氩二塔除氧负担过重,每次分子筛切换时极易产生氮塞,欢迎高手讨论!“全低压外压缩流程无氢制氩,设备运行一个多月了,粗氩一塔还是不能正常投入运行,氩馏分的含氧量从92%经粗氩一塔只能降到89%,从而造成粗氩二塔除氧负担过重,”设备运行一个多月了,说明粗氩二塔底部粗液氩纯度非常不好,循环至粗氩一塔参加精馏的粗液氩由于其含氧高,在粗氩一塔内无法清除粗氩馏份中部分氧含量,造成出粗氩一塔的馏份气中氧含量升高,随着时间的推移,造成粗氩二塔底部粗液氩中氧含量逐渐升高,除氧潜力降低,造成出粗氩二塔产品粗氩气(工艺氩气)中含氧无法达标,而无法投精氩塔;
措施一:在保证产品氧纯度不变的情况下,适当提高抽口馏份中氩含量,保证不引起“氮塞”的情况下,氩馏份含氩维持在8%~9%左右;
措施二:控制主冷液面在正常范围内,并且要保持稳定;(若“氮塞”可适当降低主冷液面,多取液氮;)
措施三:适当提高粗氩二塔阻力,提高其精馏负荷;每台设备都有一最佳控制值,要自己摸索,过高和过低都不好;
措施四:在不影响产品氧纯度的前提下,适当降低粗氩二塔底粗液氩液面,将不纯液体缓慢返回上塔;
措施五:保证下塔液空纯度38%~40%之间;内压缩流程控制在37%左右;
措施六:粗氩(工艺氩)放散量不要太大,维持在设计量的60%~80%之间,量大纯度上来慢,反而延长投精氩塔时间; 按照我的方法来操作,粗氩系统会很快恢复正常,粗氩产品(工艺氩)含氧很快达标,含氧小于2PPM,就可以投精氩塔;
注意:只要出粗氩二塔粗氩含氧分析达标,以其为准就可投精氩塔;不要等到出粗氩一塔粗氩气中氧含量百分比出现时,也就是小于5%时投精氩塔,这样只会延长投精氩塔; 本帖最后由 gader 于 2011-7-2 15:02 编辑
,氩馏分的含氧量从92%经粗氩一塔只能降到89% ,建议全部切掉重新投氩 主要问题是上下塔工况没有调整好,氩馏分中氮含量太高,氩馏分富集不好,只调氩塔再开三个月氩也出不来。 回复 2# BLUEPrince
你分析的原因很到位,但是粗氩出粗氩二塔的含氧量<2ppm,精氩塔也投入工作了,就是粗氩一塔不能正常工作,造成产量不达标,精氩含氮量高! 你的问题不太明确,多大的空分?当时工况下,氩系统一些主要数据发上来,再作分析。既然出粗氩二塔粗氩含氧达标,精氩产品含氮高,那是精氩塔压力增高,排氮不彻底造成。 我觉的,你们都调了一个月的氩了,粗氩一塔还是没正常,相信你们那里也都是高手,,这个时候肯定是设备问题了,!!!
平时你们控制氩馏分是多少,设计的粗氩循环量是多少,控制在多少,超过多少就氮塞,氩馏分到多少就氮塞 4万氧8万氮1500氩, 4万氧8万氮1500氩,
zxyzyy2009 发表于 2011-7-2 18:22
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我说的是氩系统一些工艺参数,比如粗氩一,二塔阻力,粗氩液面,氩馏分等。作分析。
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