gaojian525 发表于 2010-7-25 21:20:06

5型树脂生产中100分钟内出现超温超压现象(大家讨论下)

本帖最后由 clq20040107 于 2010-7-27 17:13 编辑
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/69/04/66_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/69/04/67_200_200.jpg
这两幅图是我们厂70.5m³釜生产SG-5型树脂时,100分钟内聚合釜电流曲线图。经过图可以看出,在60分钟左右电流有个向下走的趋势,随后很短的时间内电流逐步走高,随之釜温、釜压上升至60℃、0.99MPa。期间,内冷、夹套冷却水全开,中途注水都加大至2.5t都无法控制釜温、釜压。我厂在一个月的生产中出现了4釜相同的事故。我们分析是回收单体影响,但是在未加入回收单体的釜中也出现相同的情况。请各位PVC同行帮助分析原因。

wangxineng 发表于 2010-7-26 08:25:09

建议:
1、检查一下单体和软水的PH值,防止偏碱性。
2、将引发剂CNP先降一点(前期反应偏强)。

HCA0MIN 发表于 2010-7-26 09:03:29

夏季循环水温度较高,将引发剂量减少5%,另外看看是否聚合釜结垢该清釜了

sgh1966 发表于 2010-7-26 09:10:18

本帖最后由 sgh1966 于 2010-7-26 09:12 编辑
1、多半是单体加多了:检查计量;2、纯水加多了,总体积超过釜的容许值;3、还有可能是引发剂加入品种或量出现了问题。

fumiao0710 发表于 2010-7-26 09:11:11

是不是粘釜严重,传热效果差,或者分散剂少加或失效。

fumiao0710 发表于 2010-7-26 09:21:00

是不是产生爆聚了?

gaojian525 发表于 2010-7-26 18:29:10

就是爆聚了,就是查不出原因,我们现在的循环水温度一般为30度左右,引发剂8kg

clq20040107 发表于 2010-7-26 23:05:27

看看加料曲线,察看下加料过程中是否有异常,加料是否严格按配方执行。我们这最近也出现在类似的事情,不过当班的工人比较有经验,一看在90分钟左右的电流下降,马上打电话给领导,处理得比较及时,没造成大的浪费。

fumiao0710 发表于 2010-7-27 23:17:35

爆聚的原因及处理方法:1,聚合升温未开搅拌,处理方法:釜底取样后视情况排气回收单体,避免继续反应。
2,分散剂未加或少加或失效。处理方法:同上。3,引发剂过多冷却水不足。处理方法:加稀释水或部分出料。
4,搅拌脱落或机械故障。处理方法:停止反应,回收单体,停釜检修。5,水加入量不足。处理方法:检查水加料系统。
楼主所说原因可能是2或者3造成的。

wangtwy 发表于 2010-7-28 10:46:34

一个月4次,是在同一个聚合釜吗?
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