天薏 发表于 2013-11-22 16:13:07

一起探讨:聚丙烯气相法工艺生产时出现块料时原因及处理措施

气相法聚丙烯工艺在生产过程中,出现块料的原因有哪些?
尤其是在生产共聚时,块料尤为多,应该朝那个方向来分析原因和进行优化
目前也尝试过多种措施,但均为出现明显改善,你们有过这种情况么 都是怎么处理好的?

爬行的蜗牛 发表于 2013-11-24 20:03:37

贵公司用的是那种工艺?

天薏 发表于 2013-11-25 21:34:01


爬行的蜗牛 发表于 2013-11-24 20:03

                              
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贵公司用的是那种工艺?
卧式搅拌床反应器

wp611 发表于 2013-11-24 20:03:00

卧式搅拌床的话不出意外应该是Innovene的吧,催化剂等的丙烯冲洗流量低、局部温度过高、催化剂的喷洒状态不好、粉料床料位过高或过低都可能导致块料,共聚生产时乙烯含量高,粉料粘度本来就高,出现粘料导致结块的可能性相对来说也就更大了。

天薏 发表于 2013-11-26 17:05:05


wp611 发表于 2013-11-26 17:05

                              
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卧式搅拌床的话不出意外应该是Innovene的吧,催化剂等的丙烯冲洗流量低、局部温度过高、催化剂的喷洒状态不 ...
对于你说的几种可能 我很赞同 我说下我的理解
催化剂冲洗流量低:
不知道如何理解,是指催化剂分散不好么?如果是,那在一反采样应该能发现块料的,如果一反没块,二反有,能否排出这种可能?
局部温度过高:
是原因之一,在生产中温度有无发生大幅波动,以及通过查反应温度趋势,都很容易判断
催化剂喷洒状态不好:
这个应该会在第一反应器采样就会发现有块料吧,如果一反没有,是否可以排除该可能?
粉料床料位过高或过低:
因为这个工艺采用核料位计,一般测量应该还算准确,如果没有操作失误的话,该可能也可以排除。
共聚时乙烯含量高,粉料粘度高:
按照产品要求加入乙烯,在初始加入时分阶段逐步加入(不知道贵公司是否如此)防止反应过于剧烈,同时,反应器内乙烯浓度也没有大幅上升,与以往正常生产时浓度一样,应该可以判断不是这个原因。
若以上可能都排除,反应器仍然有块料,又可能是什么原因造成的呢?

wp611 发表于 2013-11-26 19:33:37


天薏 发表于 2013-11-26 19:33

                              
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对于你说的几种可能 我很赞同 我说下我的理解
催化剂冲洗流量低:不知道如何理解,是指催化剂分散不好么 ...
根据你说的你们的情况就是块料主要在二反产生,而且其他工艺条件都正常,那么我就可能帮不上您什么忙了。我们装置目前尚处于建设阶段,我也只是在学习阶段而已,能力有限,望见谅。

天薏 发表于 2013-11-26 17:05:00


wp611 发表于 2013-11-26 20:10

                              
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根据你说的你们的情况就是块料主要在二反产生,而且其他工艺条件都正常,那么我就可能帮不上您什么忙了。 ...
贵公司是?Innovene工艺的?

wp611 发表于 2013-11-26 20:10:19


天薏 发表于 2013-11-27 00:24

                              
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贵公司是?Innovene工艺的?
恩,只是尚未投产

爬行的蜗牛 发表于 2013-11-26 19:33:00

个人观点:
1.检查改性剂加入量有没有问题,流量是否达到工艺操作的要求值2.催化剂活性不均一导致产生局部热点,在一反中形成快料3.催化剂喷嘴未完全堵死喷洒效果不好,冲洗丙烯流量偏低4.反应器料位偏低或过高5.循环气流量过低7.反应器各区温度设定不适合8.反应系统中有杂质···············
二反中产生快料:
1.改性剂加入量偏低,在二反中导致快料出现2.一反中产品质量不均一导致生产抗冲时产生粘料2.乙烯加入量过高或产率比太高3.二反抑制剂加入量偏

爬行的蜗牛 发表于 2013-11-27 00:24:35

卧式搅拌器就ineos和jpp两家,贵公司是哪一家的?
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