聚丙烯块料多
最近在气相法装置生产一均聚牌号时,块料比较多,催化剂批号也没有更改,前段时间刚投用预聚合,会不会是预聚合的原因,预聚合条件:温度---9℃左右,预聚倍率在65左右,该怎么解决,请各位大侠指点。是不是气相反应器的流化效果不太好,导致反应不均匀 什么工艺? 气相法的几种工艺都没有预聚呀,你说的是不是液气联合的法的呀,巴塞尔的吧。 气相法+预聚,难道是MZCR? 块状料导致的停车:
表1:停车情况一览表序号停车前现象处理措施处理结果停车后现象1预聚合反应器轴流泵P200功率波动、催化剂泵出口压力表PI142多次出现高报、催化剂进料线Z211角阀堵塞、催化剂接触罐D201出料口有局部堵塞现象、预聚合反应器压力波动较大开大反应器出料阀LV231A无效果,联锁启动,被迫甩小环管,装置停车解体小环管,在内部发现了多块块料,正是这些块料堵塞了预聚合反应器R200出料,造成了此次装置的停车2液相系统的压力波动将环管密度DC241控制值由560kg/m3降低到550kg/m3,开大反应器出料阀LV231A阀系统压力超高报,联锁启动,装置紧急停车小环管内部发现了多块块料,其形状既有塑状的,也有处于反应初期FT4S催化剂聚集而形成的团状块料,以及不规则的片状及大颗粒状聚丙烯物料, Z211中有内部有中空的柱状料3R201压力急剧升高时间很短,未及处理装置联锁停车一块半熔融的聚丙烯块料将反应器出料阀LV231A阀卡死,使其无法动作 3.对策
经过对原因的分析,确定采取如下措施,以解决出现的问题。
①利用检修机会彻底清理反应系统,确保清除所有残存块料。寻找合适的机会及方法在不损坏小环管内壁的前提下,清除掉小环管内壁上的沾结物。
②在换用催化剂时必须将催化剂配制罐D106中的催化剂全部压入催化剂注射器D108后才能配制新品种催化剂。
③尽量减少更换催化剂品种的次数。
④改进外商提供的催化剂配制程序,催化剂分批加入,适当延长催化剂在熔融状态下油脂中的搅拌时间,确保催化剂完全分散。
⑤确认催化剂接触罐搅拌器A201转速不低于规定值。
⑥避免催化剂的存放时间过长。
⑦利用大检修时间彻底处理小环管角阀内漏问题。
⑧保持Z211备用线内充满油,即保持冲洗油流量计FI211到催化剂在线混合器Z203的油管线一 直处于微开状态。
⑨在大检修时要确保静密封点的匹配。
⑩出现类似现象后,一定要对堵塞设备彻底解体,清理检查,以避免有部分残存的块料再次堵塞系统。
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