popdown 发表于 2008-11-7 15:05:36

烟气制酸,CO含量高达3%,如何解决?

烟气制酸,烟气无氧,含水率30%,SO230%,CO2 11%,CO 3%,N2 17%,其他9%。均为体积百分比。
其中CO含量太高,不知如何处理。
计划放弃一层转化层,将CO转化成CO2,咨询后,一些说可行,有些说不行?
各位有什么高见?

tangzhan 发表于 2008-11-7 15:20:44

这么高的CO对SO2的转化影响太大了,转化的超温也非常严重,建议还是最好从源头控制CO的含量为好。

认大代表 发表于 2008-11-8 10:43:30

这么高的CO不用说到转化,就是前面的电收尘器,电除雾器怎么受得了,我们曾经因为CO过高,把电收尘器上的“保险”炸开过。现在只能在0.5%以下才接气。

guoqing 发表于 2008-11-8 12:06:57

能具体讲讲吗,因为接触的是富氧冶炼,一直都没有关注过一氧化碳的影响

guoqing 发表于 2008-11-8 12:13:49

可能不行,不仅存在温度的问题,还会造成触媒中毒

酒后胡言 发表于 2008-11-8 13:23:16

原帖由 tangzhan 于 2008-11-7 15:20 发表
                              
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这么高的CO对SO2的转化影响太大了,转化的超温也非常严重,建议还是最好从源头控制CO的含量为好。
同意,从源头的炉内气氛控制才是根本。否则硫酸系统麻烦很大,搞不好CO在你的收尘系统内燃烧,把你的收尘系统烧塌,引起电除尘器爆炸,甚至电除雾器燃烧甚至爆炸。
成都电冶厂彭州新厂开车时就出了问题,密闭鼓风炉炉内还原气氛过强,CO出炉在收尘系统燃烧(收尘系统成了燃烧室),又没有废锅,于是电除尘器内温度大大超出设计值,极板变形,虽然没有报废,但是除尘效果打折扣。事故烟囱因高温而产生了三条贯通大裂缝,不得不加铁背心加固。
此外,烟气中没有氧,你也无法制酸啊,还会产生弹性硫堵塞气体通道的。
[ 本帖最后由 酒后胡言 于 2008-11-8 13:26 编辑 ]

酒后胡言 发表于 2008-11-8 13:25:48

原帖由 guoqing 于 2008-11-8 12:13 发表
                              
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可能不行,不仅存在温度的问题,还会造成触媒中毒
不存在催化剂中毒的问题。

认大代表 发表于 2008-11-9 21:00:58

虽然有时CO没有造成电收尘器、电除雾器损坏,但是进入转化器能造成温度过高,我们一段出口的温度有时达到630度,不得不抽入空气冷却。我们用的是密闭鼓风炉,富氧冶炼。
[ 本帖最后由 认大代表 于 2008-11-9 21:19 编辑 ]

popdown 发表于 2008-11-10 02:08:19

原先的设计是在电除雾器后加入空气,至于电除雾内燃烧的问题不存在!
3%的CO的燃烧如何处理呢?加燃烧器?……
源头控制不可行?烟气来自活性焦脱硫解析段,生成CO是避免不了的!

tangzhan 发表于 2008-11-10 07:53:36

加一个预转化器不知道怎么样。
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