转化采用“3+2”流程,国产触媒转化率最高能做到多少?与国外差距多少?
转化采用“3+2”流程,国产触媒的转化率最高能做到多少?能否达标?与国外差距多少?单从“3+2”两转两吸的流程来看,我国与外国的水平其实相差不大,一般就在0.5%左右,但这是这0.5%,就已经使很多硫酸厂在环保方面过不了关。
另外,我国的触媒与外国先进国家相比,每吨酸所耗触媒要比外国的多。
现在,在德国和美国,已经很流行“三转三吸”的流程了,但是,我国至今还没有。
[ 本帖最后由 ychina 于 2008-12-7 11:55 编辑 ] 一般就在0.5%左右,但这是这0.5%,就已经使很多硫酸厂在环保方面过不了关。
请问国外的触媒能使转化率作到100%以上吗,国产触媒的转化率现在都在99.7%到99.8%<3+2>流程.转化率的好坏除触媒的因素外还受气浓,温度,气速,停留时间,触媒装填量和比例等的影响,在一套设计合适的硫酸装置上国产触媒达到环保要求不存在问题, 2000年我们设计,制造,安装的一套4万吨锌精砂焙烧制酸,<在陕西汉中>采用的<3+1>流程,转化率就稳定在99.7%至99.8%,触媒采用的国产触媒<河南开封三丰牌>,当然国产触媒与国外知名品牌在触媒活性和消耗上尚有差距,有待国人努力. 我厂是2转2吸流程,转化率在99%。 接近于好的一转一吸装置。
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国内“3+2”两转两吸,转化率在99%以上。 3+2的转化流程转化率应该在99.99% 说3+2的转化率只有99%确实有辱斯文,但你说的99.99%好像也有点过于吹牛了。
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我厂是2转2吸流程,转化率最高达到97%。
冶炼烟气制酸,气死我了
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