我爱化学工艺 发表于 2010-11-14 15:28:24

喷磺用的液硫泵问题

由于屏蔽泵启动电流过高,一年前,我们就改用液硫地下泵打液硫于焚硫炉,效果还算不错,一开一备,定期倒换,基本上没有发生跳闸事故。运行得很好。
   可有一个问题困扰着我们,现讲出来请各高工分析:
   新的液硫泵开始前三天能喷磺12T都能达到,为什么三天后磺量减少了,甚至只有9.8T了
   由于老的地下槽切换成新的地下槽,液硫管道也相应的整改,造成弯头较多,阻力较大,使得磺量只有9.8 T      领导们分析这个原因造成磺量减少,故后来又重新直线做了根50的管道,拐弯尽量走45度,磺量提高到10.15T
   若泵出口往两根管路(并联)的走,磺量能上升到10.4,这又是什么原因呢???
   后来将叶轮换了下,由封闭的定做成敞开的,现在换上去若走两根并联,能达到10.7   10.8这又怎么解释呢

lihua05 发表于 2010-11-16 00:02:30

唉,这样的问题还没出现过,看来的好好了解了解了,我见过的人家弯头也挺多的,使用的也是液下泵,但他们是一根管道,在泵的出口做了回路用来调节压力,磺量也比较稳定每小时三方
建议你看看你泵的压力,电流,还有是不是你们所使用的并联管道比实际的要粗点,液流粘度的大小,从很多方面考虑一下,实在不想就单管试试能不能稳住

我爱化学工艺 发表于 2010-11-17 22:47:58

我们实验了两次,液下泵的叶轮由封闭的换成敞开的,居然都只用了一天就跳闸了,这又是怎么回事情?

我爱化学工艺 发表于 2010-11-17 22:48:27

液下泵轴承卡死,盘车都盘不动

shenxirong2006 发表于 2010-11-18 08:00:59

现在液硫液下泵应该已经非常成熟,我们装置精硫槽两台泵用了6~7年了,还是没有事,呵呵,估计又是用了什么野鸡产品,轴承卡死,估计是轴套与轴的间隙不对,两种材料的膨胀系数考虑不是完美。个人见解!!!

lixin182 发表于 2010-12-6 13:04:51

应该和硫磺的粘度大有关,保温蒸汽有多少压力?泵卡死,是否有硫磺凝固。原来我们碰到过,由于保温蒸汽压力上升,电机都会烧的事情。回复 1# 我爱化学工艺

liuyude0797 发表于 2013-5-15 16:52:31

时间长了 管子壁面粘硫磺了 截面积小了 流速不变 流量就减少了是不是这样子呢?

z39916480 发表于 2013-5-15 17:37:49

1、弯头较多,阻力较大;2、管子壁面粘硫磺了 截面积小了,引起阻力增大;
2根并联的话,减小了总阻力,流量自然会增大

infowang2006 发表于 2013-5-15 18:46:40

建议检查一下泵与电机之间的间隙,不能过小,3至5之间,再有就是检查一下子你的泵内蒸汽加热的套内保温是否有问题?

yaowfeng 发表于 2013-5-16 10:02:21

硫磺太 脏了
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