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硫酸节能工艺

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发表于 2014-6-10 16:30:10 | 显示全部楼层
那就不是同一议题了。一些硫酸专家认为硫酸行业节能举措主要是:产能大型化,设计紧凑,干吸系统低温回收,在防腐方面采用新材料,提高开车率,提高蒸汽产率,减少非计划停车。
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发表于 2014-6-10 16:19:00 | 显示全部楼层
一转一吸,外加尾气脱硫装置,比如离子液、机胺等等。这样下来应该节能吧。
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发表于 2014-6-10 16:50:24 | 显示全部楼层
尾气吸收、再生工艺,要考虑再生的能耗,不小啊
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发表于 2014-6-10 17:55:59 | 显示全部楼层
硫酸的节能要以整个硫酸系统的考察,以能量的净输出值最大化为最好。
充分回收系统中的各种热能,减少系统的能量消耗。
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 楼主| 发表于 2014-6-10 19:10:20 | 显示全部楼层


1999年山东红日40万吨硫磺制酸采用3+2二转二吸工艺流程,采用国产催化剂,气浓10%,转化率99.8%左右
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 楼主| 发表于 2014-6-10 19:14:20 | 显示全部楼层
经实地调研云南、湖北、安徽、江苏 、山东等地20多家采用“二转二吸”工艺、尚未增加尾气脱硫的硫酸企业,尾气排放浓度最高达到4000-5000mg/Nm3,最低 600-800mg/Nm3,表明当前“二转二吸”工艺已无法使尾气排放达到国家新标准。
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发表于 2014-6-13 17:40:54 | 显示全部楼层
对于高浓度制酸装置想仅采用“二转二吸”工艺使尾气排放达到国家新标准是不现实的
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发表于 2014-6-13 17:49:21 | 显示全部楼层
有些数据 不能信的, 非稳态转化工艺还需要改进, 通常气浓波动大了,转化率波动大, 超出转化平衡点的 多余量就要排走  尾气超标
转化率 可逆反应,转化率能到99.5左右就不错 有时可能到 99.6-7  总体来说,尾气是个不得不考虑的问题
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发表于 2014-6-14 22:17:11 | 显示全部楼层
不错的议题
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发表于 2014-6-15 20:42:07 | 显示全部楼层
现在新厂普遍都是二转二吸了吧,要不然耗不起
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