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精制特级工业盐相关知识

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发表于 2010-8-26 14:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:03 编辑
对特级工业盐生产的认识转载:http://www.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=732573

所谓特级工业盐就是为了满足使用离子膜生产工艺的化工企业用盐。其质量标准是:Ca2+≤0.20%,Mg2+ ≤0.10%,NaCl≥95.5%,SO42-≤.0.5%,Im≤0.2,且Ca2+:Mg2+=2:1。在这里结合我场几年来特级工业盐生产的实践,谈一点对特级工业盐的生产工艺、操作的看法,以供参考。  
1、生产特级工业盐的理论探索。
1升海水浓缩到28.5 0Be′时,从卤水中析出的盐类有CaSO4.2H2O 、NaCl、MgSO4、MgCl2、NaBr,析出量分别是0.3384克、29.6959克、2.4787克、3.3172克和0.5524克,总盐量为36.3826克。
从以上计算可知: Ca2+为0.0624克,占总析出盐量的0.2933%; Mg2+为0.030568克,占总析出盐量的0.3923%; SO42-为0.18436克,占总析出盐量的0.7391% ,NaCl为20.807克,占总析出盐量的97.786%; Ca2+:Mg2+=2.04:1。与特级工业盐的质量要求有一定的距离。
在2001 年的特级盐生产实践看,结晶的工艺条件是:灌池卤水Na+/Mg2+为3.5~4,终止结晶卤水的Na+/Mg2+为2以上,结晶水深为20~30cm, 从产出的海盐中采取50组样品,化验分析的结果是:Ca2+平均含量为0.0783%,最高含量为0.1239%,最低含量为0.0384%;Mg2+含量平均为0.2470%,最高含量为0.401%,最低含量为0.155%;SO42-含量平均为0.5640%,最高含量0.9861%,最低含量为0.2084%。与特级工业盐的质量要求也有一定的差距。
因此,在现有的结晶基础和工艺标准下,在结晶池中直接生产出Ca2+、 Mg2+、 SO42-含量均达到特级工业盐质量标准要求,并使Ca2+:Mg2+=2:1的特级工业盐的可能性不大,其原因是在析出的盐中Mg2+含量大,钙含量小。
2. 原盐经过洗涤处理和存放后的质量变化。
2.1把同一样品分成2份,1 份直接化验,另1份经淡水洗涤后化验,其结果是:直接化验的盐中Ca2+含量为0.07%,洗涤后含量为0.05%,除掉了28.57%,Mg2+含量为0.21%,洗涤后含量为0.04%,除掉了80.95%,SO42-含量为0.65%,洗涤后含量为0.44%,除掉了32.31%。所以减少原盐中的Ca2+、Mg2+、SO42+含量,可以进行洗涤处理后。原盐经过洗涤后,Ca2+、 Mg2+、SO42+的含量可以达到质量要求标准。Ca2+:Mg2+比值洗涤后为1:0.8与质量要求标准2:1相比Ca2+含量少,Mg2+含量多。
2.2原盐存放时间对质量的影响。
2001年7月10日,五分场扒特级工业盐一万吨左右,扒到坨上后化验的情况是:Ca2+含量为0.13%,Mg2+含量为0.142%,SO42-含量为0.624%,NaCl含量为94.22%,Ca2+:Mg2+为0.915:1;存放9个月后盐坨上化验的情况是:Ca2+含量为0.1175%,Mg2+含量为0.1125%,SO42-含量为0.4625%,NaCl含量为94.25%,Ca2+:Mg2+为1.044:1;存放9个月后运盐时在机车上采样化验情况是:Ca2+含量为0.128%,Mg2+含量为0.072%,SO42-含量为0.462%,NaCl含量为94.85%,Ca2+:Mg2+为1.778:1;
在2000年没有进行特级工业盐定点生产时的海盐经存放质量变化情况是:2000年定等时原盐中Ca2+含量为0.2264%、Mg2+含量为0.2318%、SO42-含量为0.921%、NaCl含量为94%、Ca2+:Mg2+比值为0.9767:1;2002年销售时原盐中Ca2+含量为0.177%、Mg2+含量为0.103%、SO42-含量为0.68%、NaCl含量为94.23%、Ca2+:Mg2+比值为1.72:1。      
以上可以看出:原盐经过存放一段时间,能够降低Ca2+、Mg2+、SO42+的含量,提高NaCl 的含纯量。
3.对特级工业盐的生产的建议
目前生产特级工业盐的各单位各有高招,但生产特级工业盐应遵守的原则是提高NaCl含量,减少Ca2+、Mg2、 SO42-离子的析出量。控制Ca2+、Mg2+、SO42-的析出主要是控制进入结晶池卤水的质量和NaCl的结晶速度。因为Ca2+主要是以CaSO4.2H2O晶体的形式存在,它在卤水达到饱和时,析出量占84%,以后随着NaCl的析出而析出;Mg2+主要是在NaCl析出的过程中以MgSO4、MgCl2的形式被夹带出来的,附在NaCl晶体表面,析出量与NaCL的析出速度有关;SO42-是以两种形式出现的,一部分是以CaSO4•2H2O的形式出现的,另一部分是以MgSO4的形式附在NaCl晶体表面;在特级工业盐析出区间MgSO4、MgCl2没有达到饱和析出。
为此,我们可以在特级工业盐生产中努力提高NaCL含量。在原盐归坨中或后期处理Ca2+、 Mg2+、SO42-的含量。处理的方法为:在扒盐中用低度卤水或淡水进行洗涤,原盐归坨后适当延长原盐存坨时间。
其基本操作是:使用高质量的卤水,提高工艺条件进行海盐生产。具体要求是:灌池卤水的Na+/Mg2+≥5;终止结晶卤水的Na+/Mg2+≥3.5, 严禁进入结晶池后的卤水上返;灌池水深40cm,结晶水深50-60cm。在气温低的早晨加卤,在气温高的午后撤卤;控制好输盐卤水质量,使用新卤扒盐;控制好上坨后盐卤分离,减少卤水上坨量。扒盐时要进行二次脱水,在二次脱水中进行洗涤处理。洗涤水采用低度卤水,浓度不得超过100Be′或是淡水。减少卤水在盐坨上停留的时间,即减少了经过盐坨的MgSO4, MgCl2的数量,使它们附着和滞留在原盐表面上的机会少;适当延长原盐堆存时间,做好淋卤、控卤工作。用淋卤、控卤的方法,减少Ca2+、Mg2、 SO42-离子的含量,提高NaCl的含量来达到特级工业盐标准。

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