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[话题讨论] 转化器触媒的管理

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发表于 2009-9-9 22:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wangxineng 于 2009-9-10 13:13 编辑
电石法聚氯乙烯行业的氯乙烯转化反应普遍使用氯化汞作为催化剂,受环保压力和氯化汞处理技术的影响,含汞废物的处理成为制约电石法聚氯乙烯发展的主要因素之一。目前。各企业都在积极开展含汞废水的处理和非汞触媒的研发,但都进展不理想。我认为目前有效的解决思路有三类,一类继续开展非汞触媒研究,一类为含汞废水的治理,最后一类为延长触媒的使用时间并降低氯化汞损耗,可三管齐下,共同推进。
其中第三类主要思路为:1、加强入厂活性炭强度和触媒活性检测,确保入厂质量关(目前回收触媒较多,质量下滑厉害)。2、提高氯化汞载体的寿命,通过活性炭的强度提高,验收载体的使用寿命,从而提高氯化汞的使用寿命。3、加强原料气脱水的管理和转化管理,提高混合气体的有效转化反应,延长触媒的正常使用寿命。主要通过管理手段即可实施,无技术风险,可即刻产生效果。
大家晒晒你们对触媒的管理工作情况和触媒的使用寿命情况。
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发表于 2009-9-10 14:23:15 | 显示全部楼层
同意以上观点,必须加强管理,尤其是放酸管理。
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发表于 2009-9-15 17:23:23 | 显示全部楼层
不能忽视的最重要的一点是乙炔原料气的S、P杂质必须清除干净。
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发表于 2009-9-16 13:00:39 | 显示全部楼层
转化器触媒,使用前后的含汞量变化并不大,主要还是表面积减少所致催化效果降低,而造成这种情况的主要原因是,混合气水分夹带盐类所致,因此控制混合气的水分是延长触媒使用时间的关键。
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发表于 2009-9-16 14:45:22 | 显示全部楼层
触媒质量在根子,混合气含水不达标、积炭在过程控制,触媒抽装在管理。
但貌似触媒在国内几乎是独家生意吧?
过程难免会有流量起伏,完全控制也不容易。
管理是人的问题,人的问题应该是最难的吧。
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