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[话题讨论] vcm 转化脱水问题

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发表于 2010-9-16 20:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于转化合成,混合脱水是至关重要的,稍微控制不好就会有很大影响。
控制脱水后混合气体的含水量说难不难,说容易也不易,不知道各位坛友们是如何控制的,我们这经常分析含水都在0.06以下,但有时偶尔又到0.1多,温度压力控制都很稳定,变化不大,不知道是什么原因导致含水量变大,不知道各位有什么见解 ?
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发表于 2010-9-17 16:35:56 | 显示全部楼层
氯乙烯合成原料气脱水方法有多种,一种为氯化氢、乙炔单独脱水再混合,另一种为二者混合后再脱水。其中后一种脱水通常采用深冷脱水+酸捕方式,能耗高,效果差,而氯化氢和乙炔单独脱水为主流。乙炔气体脱水通常包括浓硫酸脱水、变温变压吸附脱水等二类,其中以第二种效果最佳,但存在一定的危险性,浓硫酸脱水也逐步被各企业应用。氯化氢气体脱水通常为浓硫酸脱水、(氯化氢合成氢气、氯气)变压吸附脱水等两种,后一种在三氯氢硅行业普遍采用。
氯乙烯合成脱水效果的提升,对合成转化副反应的控制、设备泄露的减少等方面有着巨大的作用,要高度重视。
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