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沸腾炉产生冷灰的解决方法

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发表于 2012-8-31 14:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司12万吨/年浮选硫精沙制酸,最近频繁出现冷灰沉积,并在上层出现疤块,请问应如何解决。谢谢(入炉原料含硫35%、含水10%,粒度4mm筛子通过95%。)
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发表于 2012-9-1 00:20:34 | 显示全部楼层
可能是你们的炉底风量不足造成的,或者是前后风量不匹配引起

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 楼主| 发表于 2012-9-1 20:59:20 | 显示全部楼层

姜奇龙 发表于 2012-9-1 00:20

                                
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可能是你们的炉底风量不足造成的,或者是前后风量不匹配引起

能说的详细点吗
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发表于 2012-9-1 00:20:00 | 显示全部楼层
建议:一,水分降至7%以下。二,原料再通过6mm筛子筛分一下。问题便会迎刃而解
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发表于 2012-9-3 08:55:58 | 显示全部楼层

裴清华 发表于 2012-9-3 08:55

                                
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建议:一,水分降至7%以下。二,原料再通过6mm筛子筛分一下。问题便会迎刃而解

有热渣和蒸汽,降低水分应该不难啊,想想办法。办法总比困难多。。。。。。
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发表于 2013-4-8 10:59:00 | 显示全部楼层
粒度细,水分大,不结疤算好的;解决办法:
1、加大低风,沸腾一定要好,因为水分大相当于粒度加大了;
2、降低水分在8以下就好
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发表于 2012-9-3 16:42:00 | 显示全部楼层
建议:增加空气风量,降低入炉矿的水分(<8%),跟换原料筛(我们烧的是尾砂,原料筛用的是10×10的筛子,当出现冷渣后将原料筛更换为8×8的筛子,增加空气风机风量炉内出现的冷渣显现就逐渐消失)
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发表于 2012-9-4 10:21:15 | 显示全部楼层
我们也是硫铁矿制酸,虽然安装了排冷渣的管子,但是一直都没有用过。还是要把好入炉矿这一关,进炉矿尽量不要出现大颗粒,我们的入炉矿水分啊9%左右点,硫在25%左右,焙烧温度一般都在1010到1040之间,出来的渣残硫都在0.5以下。都是黑渣。
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