稀酸板换口环泄漏
前提条件:冶炼烟气制酸系统,焙烧添加有污水处理的回用水。净化稀酸酸度20%,板换进酸温60度左右。净化板换配置,两级洗涤塔,一级使用两台板换,二级使用两台板换;中间过程:该板换使用三个月后出现问题;一级洗涤塔板换稀酸进口口环腐蚀漏,材质SMO254,厂家免费更换口环;
又过了多半年,还是一级洗涤塔那台板换处口环有漏掉,紧挨的板片也有腐蚀渗漏痕迹,厂家再次更换了口环。
抽查净化稀酸氯离子含量76mg/,氟离子没有做化验数据,但实际值不会低的。
(出现问题都在那台板换、温度高、首先接触稀硫酸部位)
出现扯皮:生产厂家说是设备问题,必须更换板片等。设备厂家说,设备没问题,愿意提供材质报告等,厂家工艺有问题。
各位发表一下见解。
材料选的貌似没错,可以耐氯离子腐蚀,也许是高温导致了腐蚀吧 我们也发生同样的问题,7月18日,发现板换口环漏,停车处理,压板已经被腐蚀。最后用玻璃钢处理了一下。分析氟离子小于10mg,具体多少记不清了,氯离子没有数据 应该不是氯离子的腐蚀,对于60度的酸温,超级奥氏体不锈钢对氯离子的敏感程度要远远大于你给出的含量,考虑为杂质的冲刷和材料的鉴定 酸浓高了,我家的最多10% 温度和酸浓都不是造成腐蚀的主要依据。主要原因还是F离子浓度超标所致。 本帖最后由 yunsanapo 于 2013-9-1 15:23 编辑
具体原因一时还不敢断定,但是我感觉选材方面不够保险,254smo在含氯离子的硫酸中的等腐蚀图见我这篇文章
《史上最全!!!各种材料在硫酸中的等腐蚀图以及腐蚀速率。》
第一楼,可以看见即使20%硫酸中,氯离子浓度只有200pom,254smo的使用温度也不宜超过50度。
另外,在你这个工况中,氯离子还有可能在局部缝隙富集,假如20%硫酸中含2000ppm的氯离子,254smo的耐腐蚀就比较差了,基本上只能在常温下使用。
本帖最后由 yunsanapo 于 2013-9-1 15:27 编辑
如果发挥创新思维的话,可以大胆尝试使用超级双相钢Zeron 100。(实际上也在硫酸行业有所应用)。它在含2000ppm氯离子的20%硫酸中,在80度时腐蚀率仅为0.1mm/年。
可找厂家做F4或氟橡胶口环 两级洗涤 相同设备 稀酸系统内循环使用 有害杂质浓度高 出问题的总是在第一级进口部分 应该是板换材料在高浓介质温度高时耐不住腐蚀 降低酸浓 温度 或选其它材料用在第一级
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