mzx365 发表于 2010-10-1 19:21:06

极化电流反向导致涂层脱落

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:48 编辑
我厂于昨日(9月30日)开车,用的是北化机NBH2.7电解槽,30号下午6点左右正常送电。
运行到10月1号凌晨2点左右,我发现阴极溢流管颜色明显发黑
北化机厂家说是涂层有些脱落,原因是送电之前的极化电流送反了。
我看到有帖子说北化机的阴阳极涂层寿命短,用了4年就掉了很多,帖子地址:https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=336131&highlight=%B1%B1%BB%AF%BB%FA
大家谁能告诉我,极化电流反向和北化机电解槽本身质量问题都能导致涂层脱落,到底哪个原因的影响更大一些?是不是还有其他因素?
补充:1第一次开车,用的是新槽
         2极化电了反向的时间大概在10分钟之内,100A
         3中途跳停一次
         4目前系统运行正常,30号晚上12点左右升电流到6KA,1号早上7点左右升至8KA




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SNQMANYI 发表于 2010-10-2 08:59:34

兄台:
    在这种情况下,运行正常后,电槽考核指标达到要求了吗?
    我们即将上马的离子膜装置也是NBH2.7北化机的电槽,希望仁兄在调试过程中还需要注意的事项有哪些!
不方便的说的话,电子邮件交流:Qmanyi@SOHU.COM

qiangqiang104 发表于 2010-10-2 09:44:26

在电解槽注电解液时就有原电池反应,注满液后应立即投入极化,否则原电池反应会使涂层脱落。如果极化电流送反了无疑是加快阴极涂层的脱落。当然这肯定会影响电极的使用寿命,但短时间内不一点会表现出点解槽运行指标的异常。

mzx365 发表于 2010-10-2 10:52:17

回2楼:我厂现在运行稳定,目前各项指标多数都合格,有少数指标不合格在刚开车阶段也是正常的
比如淡盐水浓度低,是因为精盐水与加入淡盐水的配比、电流和盐水流量的关系,这些因素还没找到规律
碱浓度不稳定,是因为在线浓度分析的仪表有问题。
我把我所知道的开车中需注意的事项写下来:
1和后续工序要协调好,电解工序的氯气、氢气压力受氢压机和氯压机的影响非常大,如果氯氢处理工序压力波动大电解的气相管道波动也很大,非常有可能因此跳停。
2不要太依赖仪表和自控阀,有些仪表和自控阀不一定准。
确举个例子:进电解槽的碱液要配纯水,加入纯水的量和出槽碱浓度有关系,我厂的这个地方流量计不准确,按照理论值加入纯水的话就达不到要求,所以要多次改变流量找到合适值
3有些仪表和自控阀有自己的特性,操作人员要摸清它们的规律
举例:我看论坛里有资料说PCV216阀门限位在30%,PCV226限位在10%
https://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... =%B1%B1%BB%AF%BB%FA
我厂调试过程中专门找这两个阀门的有效限位,PCV216在25%,PCV226在9%
也就是说PCV216在0~25%之间几乎没区别,同样,PCV226在0~9%之间变化和全关一样。我厂用的是蝶阀,如果是隔膜阀或是其他阀门,限位就又有很大区别了。
所以说,不要完全按照资料,要实际调试之后再设定限位之类的指标。一模一样的两个阀门也可能有各自的特性,就像双胞胎虽然长相一样,但都有各自的脾气。
4极化电流不要反向,北化机的人说反向电流会引起电解槽爆炸
5电解槽气相并网的时候,要阴阳极同步开,而且要保持压差,否则回造成总管压差波动大,而且对离子膜冲击力太大可能导致损伤
6淡盐水进脱氯塔前加酸一定要控制好,如果加酸不够的话,后边加再多的碱和亚钠都降不下来ORP
7降电流不能太快,否则阳极溢流管会出现断液
8平时阴阳极循环槽液位控制不要太高,最好在45%以下。防止跳车情况下循环槽液位突然升高而溢出
9刚开车的时候槽温变化频繁,要注意锁定螺母位置不要让电解槽锁死。
10精盐水中加的酸也要检测钙镁、游离氯等指标,这一点容易被忽略。
我也是第一次开车,有些是我总结出来的,也有的是别人告诉我的经验,以上所写的不一定完全对,但这是我经过分析后的真实想法,希望大家讨论指正。
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