tianye001 发表于 2011-6-28 18:53
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进入氯氢处理的氯气压力也是氯气总管的压力,做总体工艺设计的时候,设计院会充分考虑电解槽压力条件和氯氢处理压力条件。
氯氢处理整个要是正压操作的话,楼上的朋友都说了,有利于节能、提高氯气纯度,减少硫酸消耗,也有利于改善压缩机工况条件。但是正压是要保持一个度的,不同的电解工艺要求是不一样的。
在氯工程电解工艺中,氯气压力很低,是0~5kPa,这样就要求进入氯气洗涤塔之前的压力也要低,所以在以前的氯工程电解工艺下,氯氢处理是要加装加压风机的,偏偏这东西又贵又不可靠,所以很多工艺都选择了氯氢处理半正压半负压的操作模式。只要管理好,氯气纯度还是能够保证的。
在旭化成工艺中,电解氯气压力为30~50kPa,这样就可以保证氯氢处理完全正压操作。但是在后来的0极距电槽中,旭化成也降低了电解氯气压力。
楼主说的1.2kPa的入口压力,不知道楼主用的哪种电槽,相信设计院不会随便确定数据的,一定有他的道理。 本帖最后由 一诺张 于 2011-7-21 16:26 编辑
正压操作的好处多,有利于节能、提高氯气纯度,减少硫酸消耗,也有利于改善压缩机工况条件,旭化成0极距电解氯气压力17.5--30kPa 谢谢各位的参与,我们使用的是北化机零极距电解槽, 正压操作好啊,干燥效果好,硫酸消耗低,关键是为氯压机减轻了负担节省能耗了,至于泄漏这个倒是不用担心的,不过不知道你的电解槽的压力是怎么控制的 回复 11# huawei
为什么正压操作能够降低浓硫酸消耗? 氯处理是否正压操作关键看采用的是什么种类的电解槽。本厂一期采用的是日本旭化成的槽子,氯处理是负压操作,二期采用的是德国伍迪的电解槽氯处理是正压操作。
一般来说,采用正压操作好处是氯气纯度高,氯压机效率高。至于泄漏问题,只要氯气总管质量不是太差,开车及升降电流时配合好,问题不大。 进洗涤塔1.2KPA,对电解槽影响大吗?我们都是微正压 我们电解槽总管压力18.5KPa总管调控阀在氯压机入口洗涤塔,泡罩塔等后面,阀前14KPa,阀后-7KPA.二期准备调阀前10KPa,阀后5KPA,当初设计时都不理解,现在操作也很方便 采用分子筛法氯气处理工艺, 这是今后发展的趋势,不需要用硫酸, 我公司可以承接
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