关于PVC干燥气流管的下沉问题
各位大侠帮忙给解决下,这里先谢过了.我们厂PVC的干燥采用的是气流-干燥床方式,但是调试过程中气流管加热后
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在螺旋输送器处出现了明显的下沉现象,使本来水平的螺旋输送器搅拢与减速机之间产生了很大的落差,螺旋要比减速机低了10多个毫米;当时考虑是气流管加热膨胀,于是在螺旋输送器上部给气流管加装了四根150的H型钢做斜撑,但是收效甚微.
请各位帮忙想想办法吧. 气流管采用的是304的不锈钢.
气流管的支撑位置是否离螺旋输送器处太远了?我家的支撑点在二楼,标高5.5米,离螺旋输送器处的距离是2.5米,即使说有热膨胀,也不会太大,我们就没遇到楼主所说情况。
鉴于你家的情况已经产生,只好割去一段了,重新支撑,(或者换一节,好做些)注意内部打磨,不要有凹凸不平啊,要积料的。 我们现在的解决办法是根据气流管升温后的下沉幅度将减速机调低,同下沉后的平齐,在开车前先将温度升至正常生产温度,然后开螺旋输送器。但是这样每次开车前增加了蒸汽消耗量,同时也不容易控制。
我们加装的支撑点也在二楼,5。5米平面,距离螺旋输送器距离为0。5米,角度大约为60度角。
请各位大侠再帮忙出出主意,开车在即,急啊。 没做基础的弊病啊
现有情况只能是在各层加装支架,稳固支撑
然后调整螺旋给料器,使之水平 发一张图过来表达,我来给你分析一下,你文字表达不清楚 如果下沉是膨胀伸缩引起,建议你在低部加支撑,让其向上变形。
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