氯乙烯尾气膜吸收装置会影响二段转化率吗
我公司树脂车间新安装氯乙烯尾气膜式吸收器不久,吸收效果很好,但是出现精馏压力不稳,单体质量不好,二段转化率低,求助各位前辈,你们出现过类似情况吗,怎么解决,多谢[ 本帖最后由 shizhiyong001 于 2008-9-18 15:08 编辑 ]
出现过,太出现过了,我们这里也是的
刚开始还可以,但到现在转化率很低,而且时间运转一长容易出现精馏压力高,经常走旁路。
我们用的是大连天邦膜吸附
初步分析是尾气吸附的惰性气体都到了气柜,形成尾气负荷大所导致。 有影响的。
可能是惰性气体在系统内积聚所致。 我们用的也是大连天邦的,此膜设计原料气流量为400m3/h,但是我们原料气流量经常超过原料气流量量程范围,是不是膜的能力不够,我现在控制起来非常困难,把膜的旁路放空阀排放压力设定在500kpa,保证进膜流量在400m3/h以内,效果观察还可以。废气排放流量也改用手动,保持废气的连续排放,废气分析不太乐观,还有什么高招吗? 就算是变压吸附装置,也是有惰性气体回收的,一种至气柜,一种会至二级转化器进口.
如果资金允许,搞二个吸附装置串联,可以大幅度改善惰性气体多的问题,当然了投资高.
还有一种办法,从源头解决问题,努力提高HCL纯度\调整好配比,减少惰性气体的产生和循环.
[ 本帖最后由 shizhiyong001 于 2008-9-22 09:14 编辑 ] 不愧是一个厂子的膜啊,跟我们这里的情况基本一样了,很苦恼啊。
想在正在想办法,是不是可以将这些惰性气体集中起来一定周期放一次,不然这样肯定撑不了多久的,现在走旁路越来越频繁,而且水环泵也用起来了,精馏系统非常难以控制了。 是惰性气体在系统内累积,要定期置换气柜或在膜处放空。如果惰性气体多了,可以在粗VC纯度处反映出来 从目前 的情况来看,还是变压吸附的技术适用性好! 这是目前膜分离工艺本身的缺陷,暂时没有听说哪家厂解决得很好的。具体计算分析《聚氯乙烯》上已有不少文章仔细说过了的呀,干吗还上膜吸附装置?现在新装置都用变压吸附来着。变压吸附只要注意提条件时把能力搞大点,让厂家注意氧富集问题(只是某些厂家早期的少数装置有此问题,现在好像解决了),就OK了。
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