氯乙烯尾气回收装置选用探讨
由于设计的原因,我厂一直没有回收氯乙烯精馏尾气,造成浪费和污染,这次技改决定增加。你们用的什么装置,效果怎样,考察了几个厂,大多用的四川开元的。[ 本帖最后由 杨队长 于 2008-6-26 11:05 编辑 ]
我们现在用的是天邦膜吸附,效果比较差。根本达不到效果。
现在是十万吨的产量,尾气放空吸附前:含VC8%、含乙炔2.5%。吸附后含VC3.5%、含乙炔0.8%。现在这套吸附器的膜已经开到一半了,一共是16根膜,现在开的是8根。最近可能还要增加。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-4-16 13:11 编辑 ] 用变压吸附吧,共两组PSA设备,第一组吸收乙炔和VC,第二组提纯尾气中的氢气到盐酸合成炉回用。这样的话尾气的排放量很少可以达到小于25M3/H,不含VC和乙炔。几乎可以实现无人职守!
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-4-16 13:11 编辑 ] 建议采用变压吸附法回收精馏尾气中的氯乙烯,目前四川开元的装置不错。 由于早期氯乙烯尾气回收大多采用膜回收装置,希望大家讨论一下膜回收装置运行现状,以及在实际生产中存在的问题,改进措施。 正在考虑尾气回收,有几个问题需要各位朋友帮忙。
12万吨/年能力的变压吸附装置大约投资多少?填料大约的使用年限是多少?水、电、气的消耗情况怎样?
或提供开元的联系电话也可以。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-4-16 13:12 编辑 ] 开元公司的网站:www.kykj.cn,电话:028-85925395/85925396 或028-66576198 回5楼:关于天邦膜吸附我厂使用情况:氯乙烯一套五万吨/年和一套七万吨/年共用一套吸附. 开了半年.
效果
:吸附后含vc4%左右但是按放空量来看未开吸附时尾冷器后放空大约有200m3/h含vc8%而开后则是总量600m3/h吸附后的放空量约300m3/h. 如果算一算应该不合适.
问题
;吸附器第一组膜出的富集气进后台转化器但其中C2H2含量并不是多高而导致转化率不好.总管vc纯度由以前的91%降到87%. 第二组膜出的进气柜,在气柜由高抽至低位时则气柜内纯度则也随之下降.
压缩气体纯度低则浪废压缩效率. 在低沸塔内则导致低塔至尾冷器气量大压差大. 低塔下料波动. 尾冷器冷凝效果不好等 .
望多指正
[ 本帖最后由 edc1233 于 2008-7-26 05:35 编辑 ] 原帖由 menghuan 于 2008-7-25 10:03 发表
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回5楼:关于天邦膜吸附我厂使用情况:氯乙烯一套五万吨/年和一套七万吨/年共用一套
吸附. 开了半年.
效果:吸附后含vc4%左右但是按放空量来看未开吸附时尾冷器后放空大约有200m3/h含vc8%而开后则是总量600m3/h吸附后 ... 请问未开吸附时的放空量怎么得来的啊?200太低了! 还是用变压吸附吧,效果好。用膜回收的问题多呀,前面讨论很多了。
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