lmmj23 发表于 2008-12-16 21:57:46

聚合反应期间出现的几种异常情况

聚合反应期间出现的几种异常情况1、反应初期釜温上升,主要是引发剂加入量过大,或是引发剂中含有的高效引发剂组份太大,为控制反应温度,可加入适量终止剂。
2、反应后期温度上升:主要是引发剂加入量稍大,或是引发剂中含有的低效引发剂组份过高,若转化率超过70%(后期),开始涨温,可以不加终止剂,到反应最后也不影响树脂的质量,若50%—60%可适量加入终止剂。
3、反应期间温度不涨,釜压不断上涨,可能是满釜造成的,需看温度分布,及作满釜试验。
处理:向出料槽出少部分料,并将管道冲洗干净,向出料槽内加入10kg终止剂至出料槽,防止管道自聚及出料槽内反应。
注意事项:1、每釜进料前要确保出料出净,涂釜前泵出及涂釜后泵出要现场人员认真从视镜观察泵出情况。
2、主控人员精心操作,认真观察冲洗水泵,注水泵泵出口流量,超出正常范围要查明原因,防止阀门内漏造成冲洗水等进入釜内或其它设备及外漏。

zxc007 发表于 2008-12-17 08:11:20

转化率在30%左右时搅拌电流突然有下降,八成要变粗料。

lydia01 发表于 2008-12-17 09:13:44

转化率在30%左右时搅拌电流突然有下降,八成要变粗料。
请问2楼,这是什么原理?

cvcvlxw 发表于 2008-12-21 20:47:03

聚合釜内物料的分散体系已经完全破坏了,一般情况下在入料阶段就有显示,入完分散剂后搅拌电流就有些异常,但是不是很明显。一般反应到60~80MIN左右,电流会下滑10~15A,即可断定是粗了,此时放料检查无异常,但若反应到底,则必定是粗了。

lpf2011 发表于 2011-1-18 21:36:42

还没有明白楼上说的,粗料就是这样判断的吗?

dbxj2011 发表于 2011-1-19 09:48:27

楼主说的有一部分是对的,有一部分是错的,反应前期就加终止剂,那为什么加那么多的引发剂,引发剂可以根据你加入单体的量来确定引发剂的加入量,夏季与冬季引发剂的加入量还不一样,可以高效、低效按比例混合用,可以减少前期、后期超温的情况,综合高压注水,控制超温超压还是比较容易的,当然前提是冷却系统运行稳定。像根据搅拌电流判断粗料情况,这些只是经验,不过这些经验是花很多精力时间学不来的,真正的还是要根据分散体系,溶液的酸碱性,引发剂的加入量来计算釜内的情况!

360240619 发表于 2013-7-11 20:47:45

:聚合引发剂加入量的确定可以看看聚合反应后期循环水的通量

solo1981 发表于 2013-7-13 10:57:58

粗料导致搅拌电流下降的原因,我认为是粗料在高速搅拌当中的浆料体系当中更倾向于沉降。
这必然会导致浆料固含量下降,浆料粘度也随之下降。

wananlp 发表于 2013-7-13 18:53:50

表观密度下降算不算出粗了啊。要是反映期间加终止剂出来的料全是粗料。

fumiao0710 发表于 2013-7-13 19:06:52


wananlp 发表于 2013-7-13 18:53

                              
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表观密度下降算不算出粗了啊。要是反映期间加终止剂出来的料全是粗料。
反应期间加终止剂未必会产生粗料吧,我们以前就加过,原因是反应温度高,循环水不够用,就加了3-5Kg终止剂,结果就是导致转化率下降,孔隙率大,表观密度下降。
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